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提高預(yù)制T梁質(zhì)量施工技術(shù)

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提高預(yù)制T梁質(zhì)量施工技術(shù)

提高預(yù)制T梁質(zhì)量施工技術(shù)

三穗~凱里高速公路第十二合同段有T梁共200余片,在T梁預(yù)制中,梁片表面出現(xiàn)蜂窩、麻面、水紋、底模漏漿等問題,困擾T梁的施工,不但影響T梁的外觀質(zhì)量,而且內(nèi)在強(qiáng)度也難以保證。三凱十二合同段經(jīng)理部以創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程為質(zhì)量目標(biāo),組織全體技術(shù)人員共同學(xué)習(xí)共同努力,解決了這些存在的技術(shù)難題,現(xiàn)就施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)做如下總結(jié)。

1T梁外表出現(xiàn)蜂窩、麻面、水紋的原因和處理措施1.1引起T梁外表出現(xiàn)蜂窩、麻面、水紋的幾大因素

砼配合比合理性不夠;砼拌合物和易性不好;砼搗固方法不對(duì)。1.2徹底解決T梁砼蜂窩、麻面、水紋所采取的主要措施1.2.1砼配合比選擇T梁質(zhì)量的好壞,除要對(duì)砼選用質(zhì)量合格的組成材料外,配合比的選擇是否合理也非常關(guān)鍵。在水泥品種、粗細(xì)骨料已定的情況下,砼的強(qiáng)度(密實(shí)度)主要取決于膠空比。從膠空比的計(jì)算式可以看出:砼的強(qiáng)度R與水灰比W/C成反比關(guān)系,水灰比愈大,水泥漿內(nèi)的孔隙愈大,強(qiáng)度愈低;水灰比愈小,則砼愈密實(shí)。但水灰比過小,砼搗固愈困難,愈易出現(xiàn)蜂窩、麻面。砼的強(qiáng)度與膠空比計(jì)算式如下:R=AXn

X=CVcaB/(CVca+W)=VcaB/(Vca+W/C)

式中:B水泥水化后的體積與干水泥體積之比值;C已水化那部分的水泥重量;Vc水泥的比溶;W水的體積;a水泥的水化程度;R水泥的抗壓強(qiáng)度;A水泥凝膠體的固有強(qiáng)度;n與水泥性質(zhì)有關(guān)的系數(shù);X膠空比。1.2.2砼的和易性

當(dāng)砼的配合比選定后,要制成質(zhì)量?jī)?yōu)良的砼,除要選用質(zhì)量合格的組成材料處,還要砼拌合物具有適于施工的和易性,以期硬化后,能夠得到均勻密實(shí)的砼,砼拌合物的和易性包括流動(dòng)性、粘聚性、保水性等三個(gè)方面的性能。

流動(dòng)性:指砼拌和物的本身自重作用下能夠自己流動(dòng)的性能。流動(dòng)性的大小,主要取決于用水量或水泥漿量的多少。水泥漿愈多,流動(dòng)性愈大,拌和物在機(jī)械振動(dòng)作用下愈容易流動(dòng),灌注時(shí)容易填滿模型,搗固密實(shí)。反之,易出現(xiàn)氣泡、蜂窩、麻面。

粘聚性:是反映砼拌和物的抗離析性能。主要取決于水泥砂漿用量的多少或配合比是否科學(xué)適當(dāng)。如果配合不適當(dāng),在施工中很容易發(fā)生分層、離析。如果砼拌合物的粘聚性較小,則這種離析的傾向性就更大,致使硬化后的砼產(chǎn)生蜂窩、麻面等缺陷。如果粘聚性較好,就可以避免出現(xiàn)蜂窩、麻面等缺陷,從而保持砼的整體均勻性。保水性:是指砼拌和物保持水分不易析出的能力。如果砼拌和物的保水性較差,其泌水的傾向性就較大,這樣就易形成泌水,硬化后成為砼的毛細(xì)滲水通道。搗固時(shí)由于水分上浮,在砼表面上還會(huì)形成一個(gè)疏松層。如果在其上繼續(xù)澆注砼,將會(huì)形成薄弱的夾層。此外,在粗骨料顆粒的水平鋼筋下面形成水囊或水膜,致使砼斷層。因此,為了保證砼的均勻性,除必須要砼拌和物具有足夠的流動(dòng)性外,還要有良好的粘聚性和保水性。

砼拌和施工:由于和易性是一種綜合性的技術(shù)性質(zhì),因此要找到一種簡(jiǎn)便易行而又能夠迅速準(zhǔn)確地全面反映幾種性能的測(cè)定方法非常困難的,所以一般的作法是以測(cè)定它的流動(dòng)性(坍落度)為主,輔以對(duì)粘聚性和保水性的觀察。砼坍落度由試驗(yàn)人員專門負(fù)責(zé)測(cè)定。在測(cè)出坍落度以后,用搗棍輕輕敲擊砼錐體的側(cè)面,看是否能夠保持整體向下坍落,由此來判斷粘聚性是否合格,除此以外,還要看砼錐體下方是否有水分析出,由此判斷保水性是否良好,綜合這兩方面的觀察和坍落度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可判定和易性是否合格。砼施工中的各種技術(shù)指標(biāo):砼拌和時(shí)間不少于2min;坍落度8~10cm,坍落度測(cè)回?cái)?shù)(每片梁)不少于5次;粘聚性與保水性均合格;試驗(yàn)人員全過程監(jiān)控。1.2.3T梁砼搗固

當(dāng)砼拌和物的質(zhì)量合格后,并不意味著就能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的T梁。如何保證優(yōu)質(zhì)的砼拌和物,生產(chǎn)出的T梁外表不出現(xiàn)蜂窩、麻面、水紋而達(dá)到令人滿意的光潔度,砼搗固就顯得尤為重要,顯得特別關(guān)鍵。俗話說得好巧婦難做無米之炊,搗固人員水平再高,經(jīng)驗(yàn)再豐富,如果沒有合適的震動(dòng)器,也不能制成優(yōu)質(zhì)的T梁,現(xiàn)就所使用的震動(dòng)器的性能及優(yōu)缺點(diǎn)作如下簡(jiǎn)介:(1)普通附著式震動(dòng)器。

震動(dòng)頻率低(2800~3000r/min),震幅大,震動(dòng)時(shí)動(dòng)力矩能量大部分消耗在鋼模板的形變上。因此,鋼模板的變形大、損壞快、漏漿多,傳遞到砼拌和物的激震能量小、效率低且重量大(38~60kg/臺(tái))。安裝輔助時(shí)間長(zhǎng),但對(duì)大顆粒骨料效果顯著,粗糙振動(dòng)效果好。

(2)ZF150~250KZ高頻附著式震動(dòng)器與BB150~250KVA配套電源:激震頻率高(9000r/min),激震力大(11.5KN),震動(dòng)時(shí)砼拌和料流動(dòng)性大,構(gòu)件密實(shí)度成型性好;重量輕(21kg/臺(tái)),使用方便,效率高,裝卸一臺(tái)僅需30s;震幅小,對(duì)鋼模板的損壞小、壽命長(zhǎng),其使用壽命為普通震動(dòng)器的8倍以上。

高頻率振動(dòng)對(duì)振實(shí)拌和物中的小顆粒骨料效果顯著,但對(duì)大粒徑的骨料則效果較差。而中、低頻振動(dòng)則相反,對(duì)大粒徑的骨料效果顯著,卻對(duì)小顆粒振動(dòng)效果較差。為充分發(fā)揮搗固器的優(yōu)點(diǎn),搗固出優(yōu)質(zhì)的T梁,在砼搗固中采用高頻率和中頻率相結(jié)合的復(fù)合振動(dòng)。

砼澆注方式。因T梁腹板高而狹窄、鋼筋密,特別是波紋管變坡位置尤為突出。當(dāng)砼和易性不好或粗骨料過大時(shí),如果砼澆注方式不對(duì),無論采用附著式震動(dòng)器或者插入式搗固器,都在所難免在波紋管爬坡段出現(xiàn)蜂窩、麻面、水紋,甚至砼斷層。故砼澆注時(shí),采用Ⅰ、Ⅱ區(qū)分段進(jìn)行。

T梁砼澆注時(shí),在Ⅱ區(qū)易出現(xiàn)分層,而I區(qū)不出現(xiàn)分層的主要原因是:

(1)Ⅰ區(qū):T梁砼澆注從I區(qū)端頭開始到Ⅱ區(qū)端頭結(jié)束。砼開始澆注時(shí),因T梁腹板斷面由寬變窄,腹板內(nèi)砼從斷面寬處下料到腹板底部,在震動(dòng)器振動(dòng)作用下,砼向前擠壓流動(dòng),沿波紋管由下向上冒出,故此段砼很容易搗固密實(shí),不會(huì)出現(xiàn)波紋管阻擋砼而導(dǎo)致分層。

(2)Ⅱ區(qū):當(dāng)砼從I區(qū)澆注到Ⅱ區(qū)時(shí),因Ⅱ區(qū)腹板斷面開始由窄變寬,如果砼施工采用與I區(qū)相同的方向時(shí),波紋管下部分砼是從波紋管上向下漏,很容易因砼和易性不好或粗骨料過大,波紋管上砼漏不下去,或即使漏下去也因搗固器震動(dòng),波紋管下砼向前流動(dòng),達(dá)不到理想的密實(shí)度導(dǎo)致蜂窩、麻面,甚至分層,相反,如果砼澆注從I區(qū)到Ⅱ區(qū)交界處時(shí),采用從Ⅱ區(qū)端頭重新開始向I區(qū)澆注(其施工原理與I區(qū)相同),則會(huì)避免波紋管阻擋砼拌和物,造成搗固不密實(shí),出現(xiàn)砼分層的嚴(yán)重質(zhì)量問題。T梁砼施工分段區(qū)域劃分如圖。

圖T梁砼施工分段區(qū)域劃分圖

T梁砼澆注施工。砼搗固采用側(cè)模高頻率附著式震動(dòng)器與低頻率附著式震動(dòng)器,配以肋墻插入式震動(dòng)器相結(jié)合的復(fù)合振動(dòng)的施工方法。由附著式搗固器位置安裝可知,高頻率與中頻率附著式搗固器對(duì)T梁馬蹄及腹板下部的振搗作用顯著而對(duì)腹板上部作用微小。為防止腹板中、上部出現(xiàn)氣泡,砼搗固時(shí)采用插入式震動(dòng)器協(xié)助附著式震動(dòng)器共同作業(yè)的施工方法。具體操作方法為:

(1)當(dāng)砼料斗下料時(shí),先開普通附著式震動(dòng)器振動(dòng),至砼拌和物全部進(jìn)入腹板時(shí)停止振動(dòng)。

(2)開動(dòng)高頻率附著式震動(dòng)器,使腹板內(nèi)的砼拌合物迅速排氣、提漿,致該部位砼密實(shí)為止,密實(shí)的標(biāo)志是砼停止下沉,不再冒出氣泡,表面呈現(xiàn)平坦、泛漿。(3)當(dāng)一段腹板砼拌和料灌滿以后,再用插入式搗固器震搗,以防腹板上部因震動(dòng)器部署過少,搗固不密實(shí)。其中:

①每臺(tái)高頻率附著式搗固器作用時(shí)間為40s左右,可根據(jù)砼的和易性略微調(diào)整,直至砼表面泛漿,不再出現(xiàn)氣泡為止。②插入式搗固器為T梁全長(zhǎng)范圍內(nèi)作業(yè),插入時(shí)應(yīng)快插慢提,每一處振動(dòng)完畢后應(yīng)邊振動(dòng)邊徐徐的提出振動(dòng)棒。以防止砼搗固不密實(shí),搗固器碰撞鋼筋與波紋管。每點(diǎn)插入時(shí)間為10s左右,直至砼表面泛漿,不現(xiàn)出現(xiàn)氣泡為止。相鄰插入點(diǎn)間距不得大于40cm。

③砼澆注采用分段澆注,而非分層。砼因其和易性能形成自然坡度,而非刻意追求某一角度。

2T梁底模漏漿問題2.1底模漏漿的主要原因

底模接縫處縫隙太大;底模加工精度不夠,相鄰底模寬度不一致;底模安裝時(shí),中線不準(zhǔn);關(guān)模時(shí),側(cè)模與底模密粘不緊。2.2為防止底模漏漿采取的主要措施

設(shè)計(jì)上在底模側(cè)面安裝U形槽形膠。同時(shí),槽形膠上部須頂緊底模面板,以防因搗固震動(dòng),水泥漿從槽形與底模側(cè)面漏出。同時(shí),嚴(yán)格控制底模尺寸,以防止槽形膠起不到應(yīng)有的作用。

嚴(yán)格控制底模寬度(精度為±2mm)。底模中線用經(jīng)緯儀量測(cè)。

底模除T梁吊裝孔位置以外,接縫處全部采用整體焊接打磨,使其成為無縫底模。2.3施工效果

自從解決T梁的蜂窩、麻面、水紋、底模漏漿等問題后,預(yù)制出的T梁外觀質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良要求,外表混凝土顏色一致,光潔度好。

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提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

改進(jìn)施工工藝

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

工程概況一、

中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司荊州制梁場(chǎng)位于湖北省荊州市郢城鎮(zhèn)荊北村(新建荊州車站右側(cè))。荊州梁場(chǎng)承擔(dān)荊州梁場(chǎng)負(fù)責(zé)1900片T梁預(yù)制,涉及到4、5標(biāo)段橋梁共計(jì)7座,其中5標(biāo)段范圍內(nèi):太湖港特大橋238孔(952片);觀音特大橋90孔(360片);陳家陡坡中橋1孔(4片);五谷湖河中橋2孔(8片);4標(biāo)段范圍內(nèi):中干渠特大橋85孔(340片);田新臺(tái)中橋3孔(12片);南灣特大橋56孔(224片)。

荊州市地處湖北省中南部,江漢平原腹地,每年大約有3-4個(gè)月的冬季施工期,為了加快模板周轉(zhuǎn)速度,保證施工質(zhì)量,混凝土養(yǎng)生必須采用蒸汽養(yǎng)護(hù)的方式。梁場(chǎng)自201*年11月5日通過鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心認(rèn)證后,立即投入了大規(guī)模生產(chǎn),計(jì)劃每天預(yù)制T梁8-10片,時(shí)間緊任務(wù)重。因此,提高預(yù)制T梁施工中蒸汽養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量是梁場(chǎng)冬季施工中的關(guān)鍵控制點(diǎn)。

二、小組簡(jiǎn)介中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司荊州梁場(chǎng)QC小組,成立于201*年12月8日,,小組成員共9人,平均年齡31歲,接受TQM教育平均97小時(shí)以上,熟悉5人,一般4人;顒(dòng)時(shí)間為201*年12月至201*年5月,活動(dòng)實(shí)施記錄由孫瑞峰負(fù)責(zé)編寫。參加活動(dòng)人員前后共9人。

小組情況詳見表1“QC小組成員基本情況表”。

1中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

表一QC小組成員基本情況表

小組名稱成立日期小組成員序號(hào)123456789組內(nèi)分工組長(zhǎng)組員組員組員組員組員組員組員組員孫瑞峰黃良金陳強(qiáng)孟杰卜永輝吳躍寶陳麗鵬唐俊凱謝遠(yuǎn)清274826262625262548梁場(chǎng)總工試驗(yàn)主任安質(zhì)部長(zhǎng)技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員實(shí)驗(yàn)員實(shí)驗(yàn)員拌合站負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)、落實(shí)試驗(yàn)檢測(cè)、分析現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督落實(shí)記錄、檢測(cè)記錄、檢測(cè)記錄、檢測(cè)記錄、檢測(cè)數(shù)據(jù)整理現(xiàn)場(chǎng)配合10010010010010096949496姓名年齡職務(wù)職責(zé)中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司荊州梁場(chǎng)QC小組201*年12月8日小組類型攻關(guān)型接受TQM教育時(shí)間(課時(shí))小組活動(dòng)范圍保證T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,提高模板及臺(tái)座周轉(zhuǎn)頻率2中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

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課題活動(dòng)日期小組活動(dòng)效果

三、選題理由201*年12月8日~201*年5月10日確保T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,使臺(tái)座及模板在冬季施工中,滿足每天制梁8-10片的要求。課題漢宜鐵路是國(guó)家規(guī)劃中滬漢蓉快速通道的重要組成部分,自上場(chǎng)以來各參建單位就業(yè)主的組織下開展了一系列爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng),中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司荊州制梁場(chǎng)擔(dān)1900片T梁預(yù)制任務(wù),負(fù)著共時(shí)間緊、任務(wù)重。荊州市地處湖北省中南部,江漢平原腹地,每年有3-4個(gè)月冬季施工期,梁體混凝土澆筑完成后,若只靠自然養(yǎng)護(hù),強(qiáng)度增長(zhǎng)慢,導(dǎo)致制梁臺(tái)座及模板周轉(zhuǎn)頻次不夠,并影響混凝土外觀質(zhì)量及耐久性能,危及橋涵使用安全。

蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量提高預(yù)制T梁3中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

四、現(xiàn)狀調(diào)查蒸汽鍋爐點(diǎn)火圖一混凝土蒸汽養(yǎng)護(hù)控制工藝流程圖

蒸養(yǎng)管道及噴氣施工準(zhǔn)備梁體混凝土澆筑時(shí)嘴均暢通在芯部預(yù)埋測(cè)溫線梁體靜停4h加蓋蒸養(yǎng)棚梁體升溫階段,升溫速度≤10℃/h梁體恒溫階段梁體降溫階段,降溫速度≤10℃/h

試驗(yàn)室做抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

通知施工班組拆模板試驗(yàn)合格201*年12月9日201*年12月20日,通過對(duì)梁體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)及制梁臺(tái)座、模板周轉(zhuǎn)頻次進(jìn)行匯總分析,結(jié)果表明梁體混凝土試件抗壓強(qiáng)度在混凝土澆筑完成,并進(jìn)行蒸汽養(yǎng)護(hù)49h后方可達(dá)到拆模強(qiáng)度,制梁臺(tái)座及模板周轉(zhuǎn)緩慢,嚴(yán)重制約生產(chǎn)任務(wù)。通過抽樣調(diào)查,對(duì)影響蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的幾種主要因素匯總進(jìn)行列表比較。

詳見表2影響蒸養(yǎng)質(zhì)量問題抽樣統(tǒng)計(jì)表。

表二影響蒸養(yǎng)質(zhì)量問題抽樣統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)123456項(xiàng)目混凝土入模溫度控制不到位混凝土坍落度控制不到位蒸養(yǎng)管道保溫措施不好蒸養(yǎng)管道噴嘴堵塞操作人員對(duì)棚內(nèi)溫度控制不到位總計(jì)頻數(shù)1266101650

5累計(jì)數(shù)1218263650累計(jì)%24%36%52%72%100%備注中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

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根據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行排列分析(見圖二),得出影響蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的主要問題:⑴混凝土入模溫度控制不到位;⑵棚內(nèi)溫度控制不到位。

課題目標(biāo)五、圖三原因分析圖本次活動(dòng)目標(biāo)主要是控制好混凝土入模溫度和蒸養(yǎng)時(shí)棚內(nèi)溫度,使混凝土在澆筑完成24h內(nèi)梁體混凝土達(dá)到拆模強(qiáng)度,加快臺(tái)座及模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。

原因分析六、從排列圖可以看出,影響混凝土蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的主要因素是入模溫度和棚內(nèi)溫度的控制,具體分析過程見因果分析圖(見圖三)。人混凝土坍落度控測(cè)溫人員制不到位中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目思想忽視未及時(shí)控制法棚內(nèi)溫度監(jiān)測(cè)不及時(shí)影響T梁蒸汽養(yǎng)6護(hù)質(zhì)量操作人員棚內(nèi)溫

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

在蒸汽輸送過程中溫度損失太大蒸養(yǎng)噴嘴堵塞蒸養(yǎng)管道保溫措施不好拌合用水溫度偏低水化熱不及時(shí)混凝土入模溫度控制不到位要因確認(rèn):小組成員針對(duì)全部末端因素進(jìn)行逐一論證:(見表三)

表三要因確認(rèn)表序號(hào)末端原因驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證方法驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間是否主因測(cè)溫人員思經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),棚內(nèi)溫度監(jiān)強(qiáng)化孫瑞峰201*.12.21想不重視,棚測(cè)不及時(shí),為了保證滿足“兩培訓(xùn)、黃良金1內(nèi)溫度監(jiān)測(cè)個(gè)150C”-是的要求,造成升降溫加強(qiáng)陳麗鵬201*.12.25不及時(shí)時(shí)間長(zhǎng),強(qiáng)度上升緩慢監(jiān)測(cè)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)混凝土坍落混凝土坍落度太大或太小均會(huì)造成混凝現(xiàn)場(chǎng)孫瑞峰201*.12.26導(dǎo)致梁體芯調(diào)查唐俊凱2度控制不到土水化熱不均勻,-否位部溫度上升緩慢,直接影響蒸分析謝遠(yuǎn)清201*.01.01養(yǎng)質(zhì)量蒸汽在輸送經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,因蒸養(yǎng)管道保溫現(xiàn)場(chǎng)孫瑞峰201*.01.02導(dǎo)致蒸汽在輸送調(diào)查孟杰3過程中損失措施不嚴(yán)密,-否太大過程中損失太大。分析卜永輝201*.01.06蒸養(yǎng)噴嘴存調(diào)查陳強(qiáng)201*.01.07蒸養(yǎng)噴嘴有經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研確認(rèn),在堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致蒸汽噴出不研究吳躍寶4堵塞現(xiàn)象-否均勻,棚內(nèi)溫度存在差異。201*.01.107中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)深入分析,混凝土拌合拌合用水溫度偏低,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)孫瑞峰201*.01.11拌合用水溫時(shí),混凝土入模溫度偏低,水化熱分析黃良金5度偏低-是不均勻,直接影響混凝土芯部謝遠(yuǎn)清201*.01.20溫度七、制定對(duì)策根據(jù)要因確認(rèn)表中確認(rèn)的各主要原因,在混凝土拌合施工時(shí),采取相應(yīng)的措施加以預(yù)防,并嚴(yán)格督促實(shí)施。詳見對(duì)策實(shí)施表。

表四對(duì)策實(shí)施表

序要因號(hào)1、加強(qiáng)施工人員素質(zhì)培訓(xùn)。1測(cè)溫人員思想不重視,棚內(nèi)溫度監(jiān)測(cè)不及時(shí)2、嚴(yán)格按要求進(jìn)行芯部溫度、使梁體滿足“兩個(gè)表層溫度和環(huán)境(棚內(nèi))溫度的監(jiān)測(cè)2混凝土坍落度控制不到位蒸汽在輸送過程中損失太大蒸養(yǎng)噴嘴有堵塞現(xiàn)象加強(qiáng)混凝土拌合質(zhì)量,控制混凝土坍落度在160±20mm內(nèi)用保溫材料將蒸養(yǎng)管道重新包裹嚴(yán)密在蒸養(yǎng)前,加強(qiáng)噴嘴檢查,確保噴嘴無堵塞現(xiàn)象1、拌合用水采用深井水,且邊抽邊用2、攪拌時(shí)間不小于150S加快混凝土水化熱進(jìn)程,保證混凝土芯部溫度減少蒸汽在輸送過程中熱量損失保證蒸養(yǎng)時(shí)蒸汽噴出均勻,梁體各部位溫度均勻控制混凝土入模溫度,加快水化熱進(jìn)程,確保混凝土芯15C”的要求0對(duì)策措施目的負(fù)責(zé)人實(shí)施時(shí)間孫瑞峰黃良金陳麗鵬201*.12.21-201*.12.25孫瑞峰201*.12.26-唐俊凱201*.01.01謝遠(yuǎn)清孫瑞峰201*.01.02-孟杰卜永輝201*.01.06陳強(qiáng)201*.01.07-吳躍寶201*.01.10孫瑞峰201*.01.11-黃良金謝遠(yuǎn)清201*.01.208345拌合用水溫度偏低中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

部溫度

八、實(shí)施對(duì)策

實(shí)施一:加強(qiáng)施工人員素質(zhì)培訓(xùn),嚴(yán)格按要求進(jìn)行芯部溫度、表層溫度和環(huán)

境(棚內(nèi))溫度的監(jiān)測(cè):為了保證梁體在蒸養(yǎng)時(shí)滿足“芯部溫度與表層溫度之差不大于150C,表層溫度與環(huán)境(棚內(nèi))溫度之差不大于150C”的要求,加強(qiáng)施工人員素質(zhì),嚴(yán)格按照要求做好溫度監(jiān)測(cè)工作。

混凝土蒸汽養(yǎng)護(hù)制度分靜停、升溫、恒溫、降溫四個(gè)階段實(shí)施。

★1、混凝土澆筑成型后靜停4小時(shí)(在此期間蓋上養(yǎng)護(hù)棚,連接蒸汽管線)。

★2、升溫階段:升溫時(shí)間為4-6小時(shí),升溫速度≤10℃/h,每隔10-15min觀察一次。

★3、恒溫階段:恒溫時(shí),棚內(nèi)各部位的溫度差不超過5℃,梁體芯部(梁端中央深入30mm處)混凝土溫度不應(yīng)大于60℃。恒溫時(shí)間為16小時(shí),恒溫溫度為40℃~45℃,,每隔30min觀察一次。

★4、降溫階段:降溫時(shí)間為4-6小時(shí),降溫速度≤10℃/h,每隔10-15min觀察一次。

實(shí)施時(shí)間:201*年12月21日至201*年12月25日實(shí)施人員:孫瑞峰、黃良金、陳麗鵬

實(shí)施效果:保證T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)各項(xiàng)指標(biāo)滿足規(guī)范要求,提高了蒸養(yǎng)質(zhì)量。

實(shí)施二:加強(qiáng)混凝土拌合質(zhì)量,控制混凝土坍落度在160±20mm內(nèi)★1、開盤前,試驗(yàn)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)砂、石含水率進(jìn)行檢測(cè),計(jì)算出施工配合比,并對(duì)水泥、粉煤灰、砂、石、水及環(huán)境溫度進(jìn)行測(cè)試。嚴(yán)格按照配合比配制混凝土,水、水泥、摻合料、外加劑的稱量應(yīng)準(zhǔn)確到±1%,粗、細(xì)骨料的稱量±2%(均以質(zhì)量計(jì));炷涟韬衔锱淞喜捎米詣(dòng)計(jì)量裝置,粗、細(xì)骨料的含水量應(yīng)及時(shí)測(cè)定,并按實(shí)際測(cè)定值調(diào)整用水量、粗、細(xì)骨料用量;炷涟柚茣r(shí)采用三次投料法,其攪拌流程如下:

砂攪拌30s攪拌30s攪拌120s水泥加(水+外加劑)加碎石排料摻合料

★2、混凝土坍落度由試驗(yàn)人員控制,開盤后必須對(duì)前三盤試拌的混凝土逐盤測(cè)試,

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符合時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。以后正常每五盤抽測(cè)一次,做好記錄。

實(shí)施時(shí)間:201*年12月26日至201*年01月01日。實(shí)施人員:孫瑞峰、唐俊凱、謝遠(yuǎn)清

實(shí)施效果:能將混凝土坍落度調(diào)整在160±20mm內(nèi)。

實(shí)施三:用保溫材料將蒸養(yǎng)管道重新包裹嚴(yán)密

用海綿將蒸養(yǎng)管道整體包裹,在海面外邊再包裹一層油毛氈做防水層。實(shí)施時(shí)間:201*年01月02日至201*年01月06日。實(shí)施人員:孫瑞峰、孟杰、卜永輝

實(shí)施效果:蒸汽在輸送過程中熱能損失大大減少,保證了棚內(nèi)溫度的升溫速度,減少升溫時(shí)間。

實(shí)施四:在蒸養(yǎng)前,加強(qiáng)噴嘴檢查,確保噴嘴無堵塞現(xiàn)象

在每片梁準(zhǔn)備蒸養(yǎng)之前,派專人對(duì)蒸養(yǎng)噴嘴進(jìn)行細(xì)致檢查,確保每個(gè)噴嘴都暢通無阻

實(shí)施時(shí)間:201*年1月7日至201*年1月10日。實(shí)施人員:陳強(qiáng)、吳躍寶

實(shí)施效果:蒸養(yǎng)時(shí),蒸汽噴出均勻,可以保證梁體各部位環(huán)境(棚內(nèi))溫度一致。

實(shí)施五:拌合用水采用深井水,且邊抽邊用,混凝土攪拌時(shí)間不小于150S★1、混凝土采用2臺(tái)HZS-75型自動(dòng)計(jì)量、自動(dòng)上料電腦控制的混凝土拌合設(shè)備組成的拌合站集中拌制,嚴(yán)格按照施工配合比(以試驗(yàn)室通知單為準(zhǔn))進(jìn)行配料、稱量配料誤差控制在允許范圍內(nèi)。

★2、原材料投料順序?yàn)椋合认驍嚢铏C(jī)內(nèi)投入細(xì)骨料、水泥、礦物摻合料,攪拌均勻后,然后再加入所需水量和外加劑,待砂漿充分?jǐn)嚢韬笤谕度氪止橇,并繼續(xù)攪拌至均勻?yàn)橹埂?/p>

★3、拌合用水采用泵抽深井水,且采用邊抽邊用的方式,保證拌合時(shí)水溫不小于100C;混凝土拌合時(shí)攪拌時(shí)間不小于150s,出機(jī)溫度控制在100C-120C之間,入模溫度保證不小于60C。

實(shí)施時(shí)間:201*年1月11日至201*年1月20日。實(shí)施人員:孫瑞峰、黃良金、謝遠(yuǎn)清

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提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

實(shí)施效果:保證了混凝土的入模溫度,加快混凝土水化熱進(jìn)程,確保梁體芯部溫度滿足要求。

效果檢查九、1、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況201*年2月3日小組針對(duì)擬訂的對(duì)策實(shí)施情況,在T梁蒸養(yǎng)過程中進(jìn)行質(zhì)量檢查,溫控?cái)?shù)據(jù)顯示蒸養(yǎng)狀況良好,在混凝土澆筑完成20h后,抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果為29.5mpa,>要求拆模強(qiáng)度25.0mpa,可以進(jìn)行下道工序,達(dá)到預(yù)期效果,實(shí)現(xiàn)小組活動(dòng)目標(biāo)。2、總體效果

社會(huì)效益:在漢宜鐵路業(yè)主方滬漢蓉鐵路有限公司和監(jiān)理部門對(duì)我梁場(chǎng)的日常

檢查中檢查中,對(duì)混凝土蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量及各項(xiàng)溫控指標(biāo)多次給予了好評(píng),完全符合設(shè)計(jì)要求。為我公司立足于華中區(qū)域建筑市場(chǎng)創(chuàng)造了聲譽(yù)。

經(jīng)濟(jì)效益:由于蒸養(yǎng)質(zhì)量的提高,制梁臺(tái)座和模板周轉(zhuǎn)次數(shù)明顯加快,在保證

安全和質(zhì)量的前提下,我梁場(chǎng)的制梁任務(wù)提前圓滿完成。最近,業(yè)主方在考察了梁場(chǎng)各方面情況,特別是冬季施工蒸養(yǎng)準(zhǔn)備工作后,在合同外追加了原本在中鐵四局鋪架范圍內(nèi)的500片梁制梁任務(wù),為公司創(chuàng)造了不菲的經(jīng)濟(jì)效益。

技術(shù)效益:通過這次對(duì)混凝土蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的的調(diào)查研究改進(jìn)活動(dòng),不論是小

組成員,還是各級(jí)施工人員都掌握了一定的蒸汽養(yǎng)護(hù)施工技術(shù),并對(duì)今后同類工程的施工提供了豐富的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),為我公司以后的工作奠定了基礎(chǔ)。

鞏固措施十、鞏固措施鑒于蒸汽養(yǎng)護(hù)技術(shù)在預(yù)制T梁冬季施工中的重要性,我們將在今后繼續(xù)嚴(yán)格關(guān)注混凝土蒸汽養(yǎng)護(hù)及各項(xiàng)溫度控制的相關(guān)因素,為混凝土冬季施工做好技術(shù)保障,并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),以便指導(dǎo)今后的施工生產(chǎn)。

11總結(jié)及今后打算中鐵十七局集團(tuán)第一工程有限公司漢宜項(xiàng)目

提高預(yù)制T梁蒸汽養(yǎng)護(hù)質(zhì)量

十一、

我們荊州梁場(chǎng)QC小組成立以來,按照選定的課題,認(rèn)真開展活動(dòng),取得了良好的效果,下一步我們將針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)情況,選擇新的課題,進(jìn)一步開展QC活動(dòng),加強(qiáng)調(diào)查分析和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求,增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí),確保工程質(zhì)量。

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