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包鋼薄板坯連鑄連軋廠210噸轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法除塵改造項(xiàng)目工作總結(jié)

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包鋼薄板坯連鑄連軋廠210噸轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法除塵改造項(xiàng)目工作總結(jié)

二煉鋼成功完成2×210t轉(zhuǎn)爐一次煙氣濕法改干法除塵系統(tǒng)改造工程

包鋼薄板坯連鑄連軋廠二煉鋼區(qū)域兩座210噸轉(zhuǎn)爐及轉(zhuǎn)爐煙氣一次除塵系統(tǒng)采用美國(guó)加州凱撒鋼廠的二手設(shè)備,分別于201*年11月、201*年4月相繼投產(chǎn),轉(zhuǎn)爐煙氣凈化回收工藝采用OG法。

201*年公司在考慮到薄板廠兩座210噸轉(zhuǎn)爐額定產(chǎn)量,決定在原有設(shè)計(jì)能力為198萬(wàn)噸/年的熱軋薄板線基礎(chǔ)上再上一條寬厚板生產(chǎn)線。寬厚板生產(chǎn)線的鑄機(jī)區(qū)域設(shè)計(jì)位置正好在轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)中的污水處理站的位置,上寬厚板生產(chǎn)線必須對(duì)污水處理站進(jìn)行移位。廠領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)轉(zhuǎn)爐煙氣除塵技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)和干式除塵技術(shù)在節(jié)能、環(huán)保方面明顯優(yōu)于OG法的特性及我廠OG除塵設(shè)備的現(xiàn)狀,最終決定對(duì)現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐一次除塵進(jìn)行改造,改為干式除塵。

201*年6月開始我們對(duì)國(guó)內(nèi)的干法除塵系統(tǒng)進(jìn)行了考察,了解到轉(zhuǎn)爐煤氣干法凈化回收技術(shù)與轉(zhuǎn)爐煤氣濕法凈化回收技術(shù)相比,具有技術(shù)含量高、裝備復(fù)雜、自動(dòng)化程度高,更重要的是它具有除塵效率高、節(jié)水節(jié)電、回收煤氣量大、粉塵利用率高、風(fēng)機(jī)壽命長(zhǎng)、無二次污染、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。并同魯奇公司、奧鋼聯(lián)公司進(jìn)行了技術(shù)交流,最終決定選用奧鋼聯(lián)公司的DDS系統(tǒng),這是國(guó)內(nèi)第一套DDS系統(tǒng),也是國(guó)內(nèi)第一套干法除塵改造項(xiàng)目。選擇奧鋼聯(lián)的DDS系統(tǒng)的原因除價(jià)錢因素外,主要考慮技術(shù)因素:一是奧鋼聯(lián)公司對(duì)煉鋼工藝非常熟悉,可以將干法除塵工藝與煉鋼工藝很好的結(jié)合起來;二是201*年之后奧鋼聯(lián)公司對(duì)原LT除塵工藝作了大量的改進(jìn),簡(jiǎn)稱DDS工藝。在201*年8月27日包鋼公司與奧鋼聯(lián)公司簽定了合同。

經(jīng)過與外方專家的談判,結(jié)合國(guó)內(nèi)其它鋼廠的經(jīng)驗(yàn),我們做了大量的研究與計(jì)算,雙方就一些技術(shù)難點(diǎn)、要點(diǎn)達(dá)成了一致:一、蒸發(fā)冷卻器前直管段的設(shè)計(jì)方面,我廠技術(shù)人員根據(jù)我廠設(shè)備的實(shí)際狀況,并且經(jīng)過嚴(yán)密的計(jì)算,提出了不同的意見:1.不重新制作尾部煙道,只制作一段1.8米長(zhǎng)的煙道;2.在直管段內(nèi)增加導(dǎo)流環(huán)來保證煙氣流動(dòng)的均勻性;3.提出直管段采用水冷卻方式,這樣既減少了設(shè)備事故率,又不影響生產(chǎn),同時(shí)又降低了投資;4.水冷煙道的循環(huán)水設(shè)計(jì)按照罩裙、轉(zhuǎn)爐本體循環(huán)水系統(tǒng)的結(jié)合作設(shè)計(jì)。

二、在干法除塵系統(tǒng)中,蒸發(fā)冷卻器的作用是煙氣降溫、粗除塵、水滴二次汽化,因此要求蒸發(fā)冷卻器的高度必須達(dá)到15-24米,由于我們?cè)瓘S房高度有限,按照正常設(shè)計(jì)連15米都達(dá)不到,為此我們否定了外方的設(shè)計(jì),將蒸發(fā)冷卻器末端錐型段的角度由19°改為16°,減少了總長(zhǎng)度,但為了解決落灰難的問題,我們?cè)阱F型段增加了倉(cāng)壁振打器,圓滿的解決了難題,經(jīng)過運(yùn)行表明性能非?煽俊H、電除塵器是干法除塵系統(tǒng)的核心設(shè)備,它的運(yùn)行好壞直接影響除塵系統(tǒng)的除塵效果,目前國(guó)內(nèi)電除塵器都存在陰極線斷裂、陽(yáng)極板變形、電場(chǎng)電壓上不去等缺陷。為此我們要求將1、2電場(chǎng)陰極線改為6mm厚,并作成鋸齒狀,防止電化學(xué)反應(yīng)對(duì)陰極線的腐蝕,1、2電場(chǎng)陽(yáng)極板作成不銹鋼C型2mm厚板形,解決變形問題,經(jīng)過運(yùn)行表明性能非?煽。

四、輸灰系統(tǒng)是干法除塵系統(tǒng)中最容易出現(xiàn)故障的系統(tǒng),為此我們將兩套除塵系統(tǒng)的集合鏈分開,并將集合鏈改為斜角度,這樣斗提機(jī)就可落于地面上。這種布置我們是國(guó)內(nèi)第一家,經(jīng)過運(yùn)行證明實(shí)用可靠,目前也有一些系統(tǒng)按照這種布置開始進(jìn)行改造、設(shè)計(jì)。

五、我們按照自己對(duì)除塵系統(tǒng)的理解,以及對(duì)各家運(yùn)行的了解,對(duì)除塵工藝作了大量的修改,如:1.靜電除塵器B刮灰器的運(yùn)行由出鋼時(shí)開始改為吹煉時(shí)開始;2.調(diào)整煤氣冷卻器水箱液位,降低泵房CO濃度;3.發(fā)現(xiàn)外方工藝描述中對(duì)煤氣切換站的描述的缺陷,并作了修改,簡(jiǎn)化了煤氣切換的程序;4.經(jīng)過認(rèn)真的研究,減少了大量的轉(zhuǎn)爐與除塵工藝的連鎖條件,只保留了4項(xiàng)影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的條件,這樣既保證了除塵系統(tǒng)的安全生產(chǎn),又保證了轉(zhuǎn)爐的連續(xù)生產(chǎn)?傊覀兇蠹s對(duì)外方工藝描述的30%的內(nèi)容進(jìn)行了修改。

之后經(jīng)過與國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)制造單位進(jìn)行的技術(shù)交流及價(jià)格招標(biāo),于201*年12月15日確定由宣化冶金環(huán)保設(shè)備制造有限責(zé)任公司承擔(dān)國(guó)內(nèi)部分設(shè)備的制造與安裝,中冶東方設(shè)計(jì)工程有限公司承擔(dān)外方基本設(shè)計(jì)的詳細(xì)轉(zhuǎn)化工作。經(jīng)過各方技術(shù)人員的努力,于201*年2月10日正式開始土建施工,3月12日正式開始進(jìn)行設(shè)備安裝,標(biāo)志著干法除塵正式進(jìn)入施工安裝階段。經(jīng)過三個(gè)多月的艱苦努力,于6月28日靜電除塵器基本安裝完畢,開始進(jìn)行蒸發(fā)冷卻器的改造工作,經(jīng)過11天的艱苦卓絕的工作,順利完成了1號(hào)爐全部系統(tǒng)的改造工作,經(jīng)過兩天的熱試,1號(hào)爐系統(tǒng)正式投入生產(chǎn)運(yùn)行。7月24日2號(hào)爐系統(tǒng)開始進(jìn)行蒸發(fā)冷卻器的改造工作,8月2日2號(hào)爐系統(tǒng)開始進(jìn)行熱試,4日2號(hào)爐系統(tǒng)正式投入生產(chǎn)運(yùn)行。所有設(shè)備安裝工作、冷調(diào)試工作、熱調(diào)試工作的時(shí)間均創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)同類設(shè)備的最快紀(jì)錄。

到目前為止,1號(hào)爐系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)行四個(gè)多月、2號(hào)爐系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)行三個(gè)多月,干法除塵系統(tǒng)運(yùn)行非常穩(wěn)定可靠,經(jīng)過包鋼技術(shù)中心能源檢測(cè)中心檢測(cè),處理后的煤氣含塵量平均為0.2mg/Nm3,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)的10mg/Nm3。并且從水、電、煤氣方面取得了非常理想的經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)水率達(dá)到64%,節(jié)電率達(dá)到17%,每噸鋼多回收煤氣熱量0.3GJ,不但每年比濕法除塵多實(shí)現(xiàn)效益1700萬(wàn)元以上,薄板廠二煉鋼區(qū)域還終于取得了負(fù)能煉鋼的優(yōu)異成績(jī)。

薄板廠干法除塵籌備組

201*-11-29

擴(kuò)展閱讀:干法除塵報(bào)道

中冶東方工程技術(shù)有限公司成功完成包鋼2×210t轉(zhuǎn)爐一次煙氣

濕法改干法除塵系統(tǒng)改造工程

中冶東方技術(shù)工程有限公司自寶鋼二煉鋼廠2×250t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的煤氣凈化與回收系統(tǒng)成功引進(jìn)LT法(即干法電除塵技術(shù))時(shí),即對(duì)該項(xiàng)技術(shù)加以跟蹤。201*年以后,逐步通過工程實(shí)踐在工程設(shè)計(jì)中具體采用,先后在包鋼2×100t、2×210t投入實(shí)際運(yùn)行。

特別是包鋼2×210t轉(zhuǎn)爐建設(shè)與轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵改造,使我公司有幸完整地歷經(jīng)了濕法與干法除塵技術(shù)的應(yīng)用過程。

包鋼2×210t轉(zhuǎn)爐于201*年建設(shè)投產(chǎn),轉(zhuǎn)爐一次煙氣采用“兩文”豎向布置的濕法除塵技術(shù),運(yùn)行3年,效果良好。為了滿足包鋼擴(kuò)建的需要及國(guó)家環(huán)保與節(jié)能的要求,將轉(zhuǎn)爐一次煙氣系統(tǒng)改造成為干法除塵系統(tǒng),1#、2#系統(tǒng)分別于201*年6月和7月順利投入運(yùn)行,除塵及回收煤氣效果達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。

包鋼2×210t轉(zhuǎn)爐一次煙氣干、濕法除塵的效益比較分析見表1表1

序號(hào)項(xiàng)目干法除塵與濕法除塵的效益比較分析

干法與濕法噸鋼耗噸鋼費(fèi)用全年費(fèi)用/噸鋼耗噸鋼費(fèi)用/全年費(fèi)用/比較/萬(wàn)元量/元萬(wàn)元量元萬(wàn)元0.7430.053.546850.251.7738.5-180-60.59-429.6920601389.720.2848.546700.5451.424.2737-132-344.14-1035.571696.46184.75-48283.55605.88363.541204.97210t轉(zhuǎn)爐干法除塵210t轉(zhuǎn)爐濕法除塵1備件(折舊費(fèi)4%計(jì))32水耗/m3電耗/kWh回收煤氣/m3(熱4值8360kJ/m3)5效益合計(jì)注:表中干法除塵數(shù)據(jù)為一座轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)及公用系統(tǒng),濕法除塵數(shù)據(jù)為一座轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng),未考慮至煤氣用戶需進(jìn)一步凈化而增加的電除塵系統(tǒng)投資和用電量等運(yùn)行費(fèi)用。

通過包鋼二煉鋼2×210t轉(zhuǎn)爐一次煙氣干法除塵設(shè)計(jì)與研究有以下幾點(diǎn)收獲:

1)成功掌握了蒸發(fā)冷卻器詳細(xì)設(shè)計(jì):包括①水霧化需要量與煙氣量的變化的自

控系統(tǒng),以確保煙氣溫度降至180~200℃,②霧化過程的數(shù)值解,③輸灰過程的氮封問題。2)掌握了煤氣冷卻器詳細(xì)設(shè)計(jì):特別是冷卻煤氣的技術(shù)關(guān)鍵噴嘴的確定,包括噴嘴的布置及噴水量及筒體直徑、高度的確定。

3)設(shè)計(jì)中,對(duì)電除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,如:極線形式、極線厚度、陽(yáng)極

板、極配形式、清灰配置和材質(zhì)的選擇等都進(jìn)行改進(jìn),從而延長(zhǎng)了電除塵器使用壽命,提高了除塵效率,減少了維修時(shí)間。4)與包鋼合作,根據(jù)轉(zhuǎn)爐工藝實(shí)際運(yùn)行及變化情況開發(fā)了相應(yīng)的除塵控制系統(tǒng)

軟件,從而實(shí)現(xiàn)了蒸發(fā)冷卻器噴水預(yù)設(shè)定控制、出口溫度自學(xué)習(xí)控制、電場(chǎng)控制、煙罩控制、風(fēng)機(jī)及切換控制等,使干法除塵系統(tǒng)的運(yùn)行更加符合煉鋼工藝的實(shí)際變化情況。5)針對(duì)煉鋼廠房的布置,對(duì)粗輸灰系統(tǒng)做了進(jìn)一步優(yōu)化,將粗灰直接排入粗灰

倉(cāng);細(xì)灰輸送選擇了與電除塵器一對(duì)一配置的鏈?zhǔn)捷敾覚C(jī)與斗提共用一個(gè)灰

倉(cāng),提高了輸灰系統(tǒng)的可靠性。

6)特別是利用CFD技術(shù)輔助蒸發(fā)冷卻器的非標(biāo)設(shè)計(jì),解決蒸發(fā)冷卻器筒壁沾灰

問題,減少積灰,拉長(zhǎng)清理間隔,減少工人勞動(dòng)量,提高生產(chǎn)率。通過轉(zhuǎn)爐煙氣干濕法除塵技術(shù)的比較,影響干法除塵推廣應(yīng)用的主要原因是該項(xiàng)技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備仍由國(guó)外公司,沒有實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化制造,如:除塵器的高壓控制部分及泄爆閥和風(fēng)機(jī)、煤氣回收放散閥組等,致使一次投資高,所以消化移植該技術(shù),聯(lián)合設(shè)備與自控設(shè)備生產(chǎn)廠商共同攻關(guān),大幅度降低造價(jià)是轉(zhuǎn)爐煙氣干法除塵技術(shù)在國(guó)內(nèi)得到廣泛運(yùn)用的出路。

我公司已與國(guó)內(nèi)廠家就蒸發(fā)冷卻器噴嘴、高溫?zé)犭娕、軸流風(fēng)機(jī)、切換站、電除塵器泄爆閥、高壓電源等設(shè)備、部件共同進(jìn)行研究開發(fā),并初見成果,以實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。

建議在采用轉(zhuǎn)爐煙氣干法除塵技術(shù)時(shí),同時(shí)采用除塵灰的冷壓塊技術(shù)。因?yàn)楦煞ǔ龎m灰含鐵達(dá)55%,噸鋼可回收14kg的灰,將捕集下的灰壓塊后返回轉(zhuǎn)爐用作冷卻劑,可以減少?gòu)U鋼加入量,同時(shí)減少灰的二次污染。冷壓塊比熱壓塊裝置的投資少,占地小,對(duì)設(shè)備的要求低,據(jù)澳鋼聯(lián)介紹現(xiàn)已有冷壓塊技術(shù),不需將粉塵進(jìn)行回爐加熱,只需直接添加調(diào)劑進(jìn)行壓塊,這樣將進(jìn)一步節(jié)能,極具應(yīng)用價(jià)值。

通過對(duì)轉(zhuǎn)爐煙氣干法除塵技術(shù)的推廣應(yīng)用,進(jìn)一步滿足了環(huán)保要求、滿足了企業(yè)自身節(jié)能降耗、科技現(xiàn)代化、裝備水平先進(jìn)等方面的需要,部分或全部補(bǔ)償轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中的能耗,有望實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐低能煉鋼或負(fù)能煉鋼的目標(biāo),符合國(guó)家節(jié)約能源,建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì),提高社會(huì)效益的技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策。

我公司為了掌握該項(xiàng)技術(shù),進(jìn)行了大量的、長(zhǎng)期的技術(shù)儲(chǔ)備,隨時(shí)掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),通過科研建設(shè),從外圍入手逐步攻克技術(shù)的一個(gè)個(gè)難題。通過包鋼轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)的改造,全面檢驗(yàn)了我公司技術(shù)人員的水平和能力。我們?cè)诰脑O(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,與業(yè)主、施工單位和設(shè)備供應(yīng)單位密切協(xié)作、緊密配合,通過共同努力,全面滿足了該系統(tǒng)控制要求高、精度高的要求,保證了系統(tǒng)的一次投產(chǎn)成功。通過該項(xiàng)工程,我公司在轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵技術(shù)上完成了從濕法除塵到干法除塵的提升,具有較大的收獲。在工程設(shè)計(jì)和建設(shè)過程中,我們能夠根據(jù)工藝特點(diǎn)、業(yè)主要求和工程實(shí)際對(duì)系統(tǒng)加以改進(jìn)和主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)與性能優(yōu)化,為此,我公司已開始與國(guó)內(nèi)廠家共同開發(fā)研究關(guān)鍵設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化制造,為這項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)的廣泛使用做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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