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導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-28 20:36:04 | 移動(dòng)端:導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造工作總結(jié)

導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造工作總結(jié)

球團(tuán)導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造

球團(tuán)導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造總結(jié)一、前言

重鋼8豎爐從201*年建成投產(chǎn),現(xiàn)已進(jìn)入末期爐齡階段,經(jīng)過(guò)多年生產(chǎn),爐體已經(jīng)嚴(yán)重老化,特別是導(dǎo)風(fēng)墻水梁常出現(xiàn)漏水情況。豎爐導(dǎo)風(fēng)墻水梁的作用主要是承載豎爐導(dǎo)風(fēng)墻的重量,和導(dǎo)風(fēng)墻連為一體起導(dǎo)風(fēng)的作用。原導(dǎo)風(fēng)墻水梁使用4個(gè)月左右就出現(xiàn)了漏水。導(dǎo)風(fēng)墻水梁漏水必須更換導(dǎo)風(fēng)墻水梁,而且導(dǎo)風(fēng)墻也必須重建,由于更換導(dǎo)風(fēng)墻水梁和重建導(dǎo)風(fēng)墻工程量大,耗時(shí)相對(duì)長(zhǎng)。對(duì)維持生產(chǎn)連續(xù)性十分不利。另外導(dǎo)風(fēng)墻水梁采用了汽化冷卻,漏氣和漏水不但會(huì)影

響球團(tuán)礦的生產(chǎn),而且會(huì)對(duì)整座豎爐壽命產(chǎn)生一定影響。

綜上所述,確保導(dǎo)風(fēng)墻水梁的壽命和整個(gè)豎爐汽化冷卻系統(tǒng)的穩(wěn)定十分有必要。

二、導(dǎo)風(fēng)墻水梁漏水分析

201*年球團(tuán)作業(yè)區(qū)2#豎爐運(yùn)行情況:

1月15日球團(tuán)2#爐在更換導(dǎo)風(fēng)墻水梁后恢復(fù)生產(chǎn)。1月18日更換中控主板停爐一次。1月19日更換中控主板停爐一次。系統(tǒng)主板跳停爐一次。潤(rùn)磨機(jī)無(wú)信號(hào)停爐一次。壓煤氣停爐一次。1月21日皮帶自停停爐一次。1月22日壓煤氣停爐一次。

球團(tuán)導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造

2月4日,球團(tuán)作業(yè)區(qū)全系列跳電,循環(huán)水泵雙電源均中斷,導(dǎo)致球團(tuán)作業(yè)區(qū)中斷供水20分鐘。經(jīng)觀察,豎爐齒輥無(wú)出水15分鐘。

201*年2月15日,球團(tuán)作業(yè)區(qū)豎爐發(fā)現(xiàn)漏水,嚴(yán)重影響了生球在干燥床的充分干燥及均勻遇熱的效果。于是決定分時(shí)排料降溫,進(jìn)入爐內(nèi)檢查漏水情況,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)風(fēng)墻水梁漏水嚴(yán)重。原因分析:

經(jīng)過(guò)討論分析,導(dǎo)風(fēng)墻破損的形成可歸納為以下幾方面原因:1)高速冷風(fēng)氣流夾雜粉塵沖刷

豎爐大水梁作為豎爐內(nèi)部的主體骨架之一,其所處爐內(nèi)工作環(huán)境較為惡劣。既要承重導(dǎo)風(fēng)墻的重量,又要承受高溫高速冷卻風(fēng)夾雜粉塵的沖刷。由于70%以上的冷卻風(fēng)要通過(guò)導(dǎo)風(fēng)墻內(nèi)孔參與干燥床生球的干燥過(guò)程,冷卻風(fēng)在水梁部位改變流動(dòng)方向?qū)λ寒a(chǎn)生沖刷,是導(dǎo)風(fēng)墻水梁破損的主要原因。

2)導(dǎo)風(fēng)墻水梁材質(zhì)

管件本身的壁厚不均勻產(chǎn)生熱應(yīng)力會(huì)使水梁產(chǎn)生裂紋;其次由于高溫高速風(fēng)流夾雜粉塵對(duì)管壁磨損厚薄不均勻也會(huì)產(chǎn)生熱應(yīng)力造成水梁裂紋。

3)豎爐爐溫變化大且頻繁

導(dǎo)風(fēng)墻水梁所在豎爐位置溫度高,內(nèi)部靠水流流動(dòng)導(dǎo)熱。所以每次停爐、烘爐都會(huì)使水梁在突冷、突熱之間轉(zhuǎn)換,水梁突冷、突熱都會(huì)產(chǎn)生熱應(yīng)力的突變而導(dǎo)致水梁裂變,從而每次停爐、烘爐都會(huì)大大減少導(dǎo)風(fēng)墻水梁的壽命。今年球團(tuán)車間由于高爐用料情況的變化

球團(tuán)導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造

大,導(dǎo)致豎爐產(chǎn)生了幾次停爐、烘爐,加速了水梁的破損。

3事故比較及綜合分析

經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察,此次水梁共有三處漏點(diǎn),分別在水梁第二層(由下到上)的兩根無(wú)縫鋼管,其中兩個(gè)漏點(diǎn)靠近筋板50mm處,另一個(gè)漏點(diǎn)在兩個(gè)筋板中間;以往水梁漏點(diǎn)都在筋板與無(wú)縫鋼管焊接處。筋板與鋼管焊接處是水梁最薄弱環(huán)節(jié),為熱應(yīng)力的集中點(diǎn),所以以往每次漏水均為焊接處。

4結(jié)論

以往水梁的壽命均為4個(gè)月左右,而此次不到4個(gè)月即發(fā)生漏水現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)綜合比較我們認(rèn)為水梁穿漏原因是由于豎爐多次停爐、烘爐造成水梁裂變。三、項(xiàng)目的實(shí)施

(一)導(dǎo)風(fēng)墻水梁制作工藝的確定

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)已損壞導(dǎo)風(fēng)墻水梁的觀察分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)風(fēng)墻水梁出現(xiàn)熱變形,多處焊接點(diǎn)漏水。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析、探討以及資料查詢,我們決定從導(dǎo)風(fēng)墻水梁的結(jié)構(gòu)和焊接工藝上進(jìn)行改進(jìn)。

1、結(jié)構(gòu)性改進(jìn):改進(jìn)導(dǎo)風(fēng)墻水梁進(jìn)出水管接頭,進(jìn)出方式。由兩進(jìn)兩出改為兩進(jìn)四出。改進(jìn)進(jìn)出水管接頭后使汽水混合物能一直沿著管路上升流動(dòng),避免了向下流動(dòng)的管段;減少了急轉(zhuǎn)彎頭個(gè)數(shù),減少了上升管的阻力損失。從而確保豎爐汽化冷卻系統(tǒng)的穩(wěn)定。

2、焊接工藝改進(jìn):筋板與無(wú)縫鋼管之間采用間續(xù)焊接,圓鋼與無(wú)

球團(tuán)導(dǎo)風(fēng)墻水梁改造

縫鋼管之間也采用間續(xù)焊接,焊接交叉點(diǎn)使用過(guò)渡焊接。導(dǎo)風(fēng)墻水梁的焊接工藝改進(jìn)后,導(dǎo)風(fēng)墻水梁在一定程度上消除了應(yīng)力集中,增加了對(duì)使用過(guò)程中的抗壓和抗變形能力。從而達(dá)到提高壽命的目的。(二)導(dǎo)風(fēng)墻水梁備件準(zhǔn)備好后利用檢修時(shí)間進(jìn)行了施工

三、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益

通過(guò)對(duì)導(dǎo)風(fēng)墻水梁的改造,可提高其壽命。穩(wěn)定了豎爐汽化冷卻系統(tǒng),回收大量蒸汽,降低球團(tuán)礦生產(chǎn)成本,為實(shí)現(xiàn)良好經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造了有利條件。經(jīng)濟(jì)效益估算:

項(xiàng)目實(shí)施后,預(yù)計(jì)使用壽命由4個(gè)月提高至12個(gè)月。22.5萬(wàn)為備件費(fèi)用

經(jīng)濟(jì)效益合計(jì):Y=(1年/4月-1年/12月)*22.5萬(wàn)=45萬(wàn)四、鞏固措施

通過(guò)對(duì)設(shè)備的全面改造,目前導(dǎo)風(fēng)墻水梁已經(jīng)發(fā)揮了應(yīng)有的作用。能滿足生產(chǎn)進(jìn)度的需要,為提高球團(tuán)礦產(chǎn)量、質(zhì)量起到了較大的作用。為了進(jìn)一步滿足工藝水平的提高,還需要挖掘設(shè)備潛力,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,把球團(tuán)礦產(chǎn)量、質(zhì)量提高到新的水平。

本次導(dǎo)風(fēng)墻水梁的改造,有著較好的推廣價(jià)值,值得在其他工藝、設(shè)備改造時(shí)借鑒。

擴(kuò)展閱讀:球團(tuán)豎爐導(dǎo)風(fēng)墻水梁技術(shù)改造及效果

球團(tuán)豎爐導(dǎo)風(fēng)墻水梁技術(shù)改造及效果上傳于:1970-01-0108:00:00作者:base來(lái)源:新疆哈密雅滿蘇礦業(yè)公司宋建麗陳文生周吉祥瀏覽:1次評(píng)論:0條1前言

導(dǎo)風(fēng)墻水梁是球團(tuán)豎爐重要的設(shè)備之一,水梁的使用壽命又是影響球團(tuán)礦產(chǎn)量和設(shè)備作業(yè)率的關(guān)鍵因素。新疆哈密球團(tuán)廠豎爐201*年投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力30萬(wàn)t/a,實(shí)際僅為18萬(wàn)t/a,水梁的使用壽命4~6個(gè)月。為此,針對(duì)水梁存在的問(wèn)題進(jìn)行了技術(shù)改造,并取得較好的效果。2導(dǎo)風(fēng)墻水梁存在的問(wèn)題2.1工藝

生產(chǎn)中,為了防止水梁內(nèi)壁產(chǎn)生水垢,影響散熱和水的流通,水梁使用水為軟化水。工藝過(guò)程為高位水池的升水自流到廠內(nèi)2t鍋爐房的離子交換器,水軟化后經(jīng)水泵輸送給豎爐氣包,起包軟化水靠自流進(jìn)入導(dǎo)風(fēng)墻水梁,水梁的回水靠蒸汽壓力差再返回氣包。

導(dǎo)風(fēng)墻水梁必須保證軟化水的供應(yīng),否則會(huì)導(dǎo)致氣包和水梁結(jié)垢。實(shí)際生產(chǎn)中,由于離子交換器事故、供水管路和豎爐氣包漏水等,導(dǎo)致軟化水供應(yīng)不足;為確保生產(chǎn)勢(shì)必要加一部分未軟化的生水,從而使水梁和氣包造成嚴(yán)重結(jié)垢,結(jié)垢厚度高達(dá)4~9mm。這些問(wèn)題的產(chǎn)生,導(dǎo)致汽包和水梁散熱困難,水溫急劇上升,起包無(wú)法進(jìn)行汽水分離,水位下降,有時(shí)嚴(yán)重缺水。由此,造成水梁彎曲變形,導(dǎo)風(fēng)墻倒塌的嚴(yán)重生產(chǎn)事故。2.2設(shè)備構(gòu)件組成

生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn),汽包直徑為1000mm,儲(chǔ)水量較小,散熱面積不夠,汽水分離效果也不盡理想。導(dǎo)風(fēng)墻水梁為20鉻鉬146mm無(wú)縫鋼管,水的通過(guò)量受到限制,尤其是管壁結(jié)垢后水的通過(guò)量更為減少,管內(nèi)汽化水溫升高,水量使用壽命降低。水梁的焊接筋板厚度為20mm,長(zhǎng)時(shí)間使用后,由于物料磨損沖刷導(dǎo)致筋板和水梁管壁磨穿,造成漏水停機(jī)事故。2.3生產(chǎn)操作

生產(chǎn)中,經(jīng)常發(fā)生汽包滿水位操作,汽包內(nèi)水充滿后,水無(wú)法進(jìn)行汽化分離,汽包水溫水壓升高。由于汽包與水梁自然高差較大,水梁被汽化的水汽又無(wú)法進(jìn)入汽包,因而,造成水梁嚴(yán)重汽化缺水,溫度升高。這也是使水梁彎曲變形的主要因素。汽包滿水位操作,對(duì)水梁的使用壽命帶來(lái)很大影響。由于汽包溫度高,個(gè)別閥門(mén)漏水漏汽,操作環(huán)境很差,操作時(shí)人員很難靠近觀察水位。汽包是一個(gè)壓力封閉容器,有時(shí)板式水位計(jì)失靈,水位高低更難觀察判斷。汽包頂部有兩個(gè)排氣管,控制汽包壓力和水位。3技術(shù)改造針對(duì)工藝設(shè)備等存在的問(wèn)題,提出可行性方案,同時(shí)進(jìn)行了技術(shù)改造。

1)為確保水梁軟化水的供應(yīng),防止汽包水梁結(jié)垢,對(duì)工藝進(jìn)行技術(shù)改造。軟化水有兩條供應(yīng)管線,2t鍋爐軟化水供應(yīng)不足時(shí),可開(kāi)啟6t鍋爐軟化水系統(tǒng)。如果軟化水消耗不大,也可作為一開(kāi)一備系統(tǒng);\外,在汽包的上部安裝了一根溢流管,控制汽包水位。多余的氣體和軟化水經(jīng)過(guò)冷卻水箱冷卻后,返回2t鍋爐房,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用,軟化水供應(yīng)得到保障,水垢得以消除。

2)原水梁使用20鉻鉬146mm無(wú)縫鋼管,此次改造,水梁改為30鉻鉬159mm的無(wú)縫鋼管,目的是增加軟化水的流量,較好控制水梁的溫度,防止結(jié)垢堵塞管道。另外,水量的筋板由20mm改為30mm,雖然增加了水梁的重量,但是筋板加厚后,水量的使用壽命得到明顯的提高。

3)在改造水梁的同時(shí),對(duì)汽包系統(tǒng)也進(jìn)行了技術(shù)改造。汽包原直徑1m改為1.2m,增加了容積,保證水梁水循環(huán)供應(yīng),同時(shí)有效地控制了水梁的汽化溫度。在自動(dòng)控制方面,板式水位計(jì)和壓差水位計(jì)通過(guò)電子控制與電腦連接,操作人員可通過(guò)電腦觀測(cè)監(jiān)控汽包水位,防止汽包滿水位操作。另外,在汽包上水裝置上安裝了兩套執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)和手動(dòng),汽包上水得到了保障,任一機(jī)構(gòu)出現(xiàn)故障,汽包都能保持在2/3水位。為了保證汽包的壓力和水位,打開(kāi)和關(guān)閉閥門(mén),從而保證汽包正常運(yùn)行。此外,利用檢修時(shí)間對(duì)汽包進(jìn)行酸洗除垢,保障汽包有效散熱,同時(shí)防止垢物進(jìn)入水梁堵塞管路造成停產(chǎn)事故。4效果

水梁、汽包、軟化水系統(tǒng)的技術(shù)改造,取得較為理想的效果,導(dǎo)風(fēng)墻水梁的使用壽命由原來(lái)的4~6個(gè)月提高到18個(gè)月,創(chuàng)出歷史最好水平;球團(tuán)礦產(chǎn)量也由18萬(wàn)t/a提高到42萬(wàn)t/a,設(shè)備作業(yè)率由73%提高到97%。另外,改造前由于水梁更換次數(shù)較多,生產(chǎn)成本大幅上升。更換一次水梁和砌筑一次導(dǎo)風(fēng)墻,水量的制作加工費(fèi)、各種材料費(fèi)、人工費(fèi)近60萬(wàn)元;每次更換水梁的大修時(shí)間為7天,減少球團(tuán)礦產(chǎn)量1.9萬(wàn)t。水梁的使用壽命由最少6個(gè)月提高到18個(gè)月,創(chuàng)利潤(rùn)465萬(wàn)元。5結(jié)論

技術(shù)改造是提高企業(yè)效益最有效的措施之一。技術(shù)改造首要問(wèn)題是要查明原因,制定可行性方案,改造方案要嚴(yán)禁切實(shí)可行,同時(shí)還要進(jìn)行充分的論證。在技術(shù)改造實(shí)施過(guò)程中,必須達(dá)到工藝和技術(shù)要求,只有這樣才能得到理想的效果。

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