賈乾201*年工作總結(jié)
201*年工作總結(jié)
201*年7月1日,我加入了遷安市思文科德薄板科技有限公司,半年來主要完成了以下工作:
一、天車圖紙整理1.天車機械部件清單匯總時間:201*年7月~201*年11月
內(nèi)容:天車機械設(shè)備清單(27份,天車零部件項數(shù)總計6299項)、傳動件目錄(27份,總計1466項)、產(chǎn)品隨機易損件目錄(27份,總計625項)。在熟悉天車結(jié)構(gòu)組成和認(rèn)知天車所使用部件的同時,也為以后天車備品備件檔案做好了第一手資料準(zhǔn)備。
2.天車主要部件型號統(tǒng)計時間:201*年9月~201*年11月
內(nèi)容:天車減速器(共計145臺,其中銀鷹減速器111臺,西門子減速器34臺)、電機(共計145臺)、塊式制動器和液壓推力器(共計153套)的型號統(tǒng)計。在充分熟悉各設(shè)備規(guī)格性能的同時,為以后天車設(shè)備管理做好了準(zhǔn)備。
二、天車驗收安裝1.天車到貨驗收
時間:201*年7月~201*年10月
內(nèi)容:天車主梁、小車等部件到貨時與電、鉗工配合完成進(jìn)廠驗收,拍攝質(zhì)量問題照片201*余張,對其中存在的問題和缺陷要求銀起現(xiàn)場安裝時進(jìn)行整改。
2.天車現(xiàn)場安裝
時間:201*年7月~201*年11月
內(nèi)容:跟進(jìn)磨輥跨4-1(51.4t)、原料二跨2-1(43.6t)、罩退二跨6-2(69.9t)、罩退一跨5-1(71.1t)、軋后跨3-1(64.8t)、3-2(65.1t)、3-3(61.4t)天車的現(xiàn)場安裝,安裝中克服了鋼結(jié)構(gòu)軌道梁不直、不平,軌道未完全固定等困難,學(xué)習(xí)了測量天車主梁上拱度、聯(lián)軸器同軸度、大車車輪同位度、大車對角線等。另外還參與了平整跨7-1(上拱度49.5/44.5mm)、7-2(上拱度52.5/52.5mm)、軋后跨3-1(上拱度46.5/46.5mm)、3-2(上拱度43.5/42.5mm)、3-3(上拱度43.5/42.5mm)天車的動、靜載試驗,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、存檔。三、天車問題整改1.現(xiàn)場安裝人員整改時間:201*年7月~201*年10月
內(nèi)容:跟進(jìn)安裝的同時督促銀起現(xiàn)場安裝人員對天車存在的缺陷與問題進(jìn)行處理,在安裝規(guī)范性、焊接質(zhì)量、電氣接線與保護(hù)等關(guān)鍵點嚴(yán)格把關(guān)。9月12日參加天車安裝質(zhì)量專題會,會上王部長對天車存在的問題進(jìn)行了深入分析,銀起安裝人員表示接受整改意見。
2.派遣專項人員整改
時間:201*年10月~201*年12月
內(nèi)容:銀起質(zhì)檢部馬部長帶領(lǐng)的9人整改隊伍對全廠27部天車進(jìn)行全面地徹底地“手術(shù)”,針對天車由于設(shè)計或現(xiàn)場安裝原因造成的不合理之處進(jìn)行整改。目前整改工作已完成1098項待整改問題中的905項(主要包括小車車輪啃軌調(diào)整、拖纜軌道調(diào)直焊接、線管重新合理布置、損壞件維修更換、電氣線路整理等,完成率82%),余下193項(主要包括減速器檢查、車輪調(diào)整、未到貨件安裝、限位短接解除、整車線路檢查等)由銀起售后服務(wù)人員繼續(xù)整改。預(yù)計月底可完成除未到貨無法安裝件之外的其他項目整改。
四、過跨翻卷機組
時間:201*年8月~201*年10月
內(nèi)容:8月份參加過跨翻卷機組圖紙審查,對機組的機械、液壓、電氣設(shè)備有初步了解;10月份跟隨我部門趙工和設(shè)備部陶云亮前往天津市金德液壓機電設(shè)備有限公司、天津銀瑞電氣有限公司對液壓設(shè)備和電氣柜進(jìn)行出廠前A檢,對于液壓站和其組成:工作泵、循環(huán)泵、冷卻器、蓄能器、閥臺等都有了直觀了解。12月份翻卷機組開始了安裝工作。由于土建施工誤差大,灌漿后出現(xiàn)了兩個問題:
1.步進(jìn)梁鞍座預(yù)埋螺栓間距偏大,影響鞍座安裝(經(jīng)與中冶京誠、燕山土建協(xié)商提出了擴大安裝底孔和V地腳螺栓兩種方案,最終決定安裝時根據(jù)實際調(diào)整,盡量不做更改)
2.軌道基礎(chǔ)偏低(采用加墊鐵方式調(diào)平,針對軌道壓板下墊鐵層數(shù)過多已用整塊鋼墊板替代)
目前2#機組入口處軌道安裝完畢并經(jīng)測量合格,已安裝入口步進(jìn)梁,正在做水平、垂直方向調(diào)整中。
五、電平車
時間:201*年7月~201*年11月
內(nèi)容:7月份初步接觸電平車技術(shù)資料,我部門共有電平車8臺(由公司自行制作,其中原料一跨至原料二跨,運行距離20m,載重量80t;酸軋跨至磨輥跨,運行距離17m,載重量50t;酸軋跨至軋后跨,運行距離20.5m,載重量10t,軋后跨至罩退一跨,運行距離24m,載重量63t;軋后跨至罩退二跨,運行距離24m,載重量63t;磨輥跨至平整跨,運行距離24.5m,載重量50t;平整后跨至包裝跨,運行距離22m,載重量63t;電鍍錫跨至包裝跨,運行距離92m,載重量80t),目前電平車主體已制作完成,車輪32個已經(jīng)到貨并且正在安裝;11月份協(xié)助罩退車間內(nèi)電平車軌道安裝(共使用軌道34根,全長413.6米),進(jìn)行軌道頂面標(biāo)高測量工作;同時我部門的電平車軌道基礎(chǔ)建設(shè)出現(xiàn)了兩個重大問題:
1.預(yù)埋螺栓螺紋長度不夠,實際長度80mm與要求的120mm相差太多,對軌道頂面標(biāo)高調(diào)平工作帶來極大困難;
2.預(yù)埋螺栓高低不齊,過低的螺栓無法滿足軌道頂面標(biāo)高±0的條件。針對以上兩個問題提出兩個解決方案:
1.對預(yù)埋螺栓下光桿部分進(jìn)行套扣,將整個軌道頂面標(biāo)高下降合適的高度,以滿足軌道安裝條件;
2.采用加墊鐵方式調(diào)平,選取若干符合要求的位置將鋼墊板落好,之后以此為基準(zhǔn),將剩余的鋼墊板用墊鐵調(diào)平,焊接牢固后安裝軌道。
目前電平車軌道仍未安裝,通過向二十冶機裝人員請教,偏向于第二種安裝方案。
物流車間賈乾
201*年12月19日
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