国产精品色无码视频,国产av毛片影院精品资源,亚洲人成网站77777·c0m,囯产av无码片毛片一级,夜夜操www99视频,美女白嫩胸交在线观看,亚洲a毛片性生活

薈聚奇文、博采眾長(zhǎng)、見賢思齊
當(dāng)前位置:公文素材庫(kù) > 計(jì)劃總結(jié) > 工作總結(jié) > 201*年天車總結(jié)

201*年天車總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-28 04:47:40 | 移動(dòng)端:201*年天車總結(jié)

201*年天車總結(jié)

201*年天車總結(jié)

201*年對(duì)于煉鋼新區(qū)的天車是具有挑戰(zhàn)的一年,煉鋼本身就是對(duì)天車工要求嚴(yán)格的一個(gè)分廠,來(lái)到新區(qū)不管是從天車噸位還是操作時(shí)的難度,新區(qū)對(duì)天車工的素質(zhì)要求更高了。

天車是重大事故危險(xiǎn)源的發(fā)生點(diǎn),而這一年在全體天車工的努力下,未發(fā)生一次較大事故,63T冶金天車出第一爐鋼是第一次相當(dāng)具有挑戰(zhàn)的工作,我們完成任務(wù)非常順利成功。噴射在沒有冶金吊、沒有3T中頻爐供應(yīng)鋼水的情況下,我們克服困難,從20T中頻爐吊運(yùn)至原料跨,再吊至噴射跨生產(chǎn),中間使用2部普通10T天車,為了防止有一點(diǎn)的失誤,每次生產(chǎn)前都認(rèn)真排查確認(rèn)。在平時(shí)的生產(chǎn)中,排查出大大小小的安全故障不計(jì)其數(shù),并且經(jīng)常協(xié)助運(yùn)保中心對(duì)天車進(jìn)行故障檢查,能協(xié)助運(yùn)保準(zhǔn)確判斷故障原因并共同解決。201*年我排查出一次重大安全隱患,63T冶金吊主勾齒輪斷齒,我個(gè)人也受到了分廠領(lǐng)導(dǎo)的夸獎(jiǎng)和獎(jiǎng)勵(lì)。澆鑄跨天車滑線防護(hù)罩存在安全隱患,天車鉤子若操作不注意容易碰撞到滑線發(fā)生漏電出現(xiàn)事故,經(jīng)過(guò)我的建議,更改了防護(hù)罩避免了安全事故。63T和20T冶金吊變頻器頻繁報(bào)警斷電,經(jīng)過(guò)我多次反映溝通,運(yùn)保中心順利解決,以前我們對(duì)設(shè)備沒有點(diǎn)檢過(guò)都是等到設(shè)備壞了再修理,弊端是因?yàn)樾」收隙l(fā)大問題耽誤生產(chǎn),現(xiàn)在在公司及車間領(lǐng)導(dǎo)的倡議下天車工做到了定崗定人點(diǎn)檢設(shè)

備避免了故障的發(fā)生,把故障消除在萌芽狀態(tài).保證了天車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)保證生產(chǎn)..

從老區(qū)到新區(qū)的搬遷過(guò)程中天車工人員相當(dāng)緊張,有相當(dāng)一段時(shí)間實(shí)行12小時(shí)上班制,并且沒有倒休,人員疲憊,但是我們的工作質(zhì)量沒有下降,服務(wù)上隨叫隨到,有時(shí)候這個(gè)天車司機(jī)累病了,其他天車工就主動(dòng)頂上去,連續(xù)上班,不計(jì)報(bào)酬,從不抱怨。天車工始終保持著服務(wù)各崗位的生產(chǎn)宗旨,隨叫隨到,服務(wù)在生產(chǎn)一線。

煉鋼的操作環(huán)境也把天車工都培養(yǎng)成了“天上”的高手,在201*年公司天車工技能競(jìng)賽中,前六名有四名選手來(lái)自煉鋼,其中有第一名、第二名,他們榮獲了公司操作能手的稱號(hào)。這也側(cè)面反映出了煉鋼對(duì)天車工的培養(yǎng)。

201*/12/21日

擴(kuò)展閱讀:201*年天車班年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)篇

201*年天車班年終總結(jié)

匯報(bào)目錄:

一、201*年重點(diǎn)工作開展情況二、存在問題

三、201*年總體工作思路

一、201*年天車班開展的重點(diǎn)工作情況(一)開展的活動(dòng):

(1)、積極開展自主改善活動(dòng)

《減少成型梁儲(chǔ)存吊運(yùn)變形53%的改善》是我們班11年上半年效果最為顯著的改善。通過(guò)改善取得的效果:人工:改善前平均每月因返修造成的人工耗費(fèi)是98.3(全年是1180/12月)元,改善后每月平均因縱梁變形只有1.5根,返修一根得3人共耗時(shí)2.5小時(shí),每月返修耗時(shí)共1.5根*2.5小時(shí)=3.75小時(shí)/每月.全年就是3.75小時(shí)*12個(gè)月=45個(gè)小時(shí).每小時(shí)按12元計(jì)算就是45H*12元=540元.相比改善前節(jié)約了(1180-640)=540元,材料費(fèi):10年下半年共造成縱梁變形報(bào)廢5根,共造成直接損失5根*480元/每根=2400元.11年上半年統(tǒng)計(jì)因變形報(bào)廢為零,直接節(jié)約2400元每年可節(jié)約:540+2400=7800元,通過(guò)此次活動(dòng),降低了由變形造成的返修以及杜絕了縱梁變形報(bào)廢,降低了人工成本浪費(fèi),同時(shí)我們也通過(guò)改善更好的提高了操作工在操作過(guò)程中的規(guī)范性和安全性可謂是一舉多得。

下步課題方向及進(jìn)度:

我們?yōu)榱擞献鳂I(yè)部的生產(chǎn)節(jié)拍,下序的停工必須為零,所以我們天車班全力以赴要保證架鉚線的縱梁發(fā)交準(zhǔn)確性100%,導(dǎo)致了大梁內(nèi)部的停工仍然高居不下。11年年終車間要求因作業(yè)碰撞造成的停工挑戰(zhàn)值3.2分鐘/每百臺(tái),我們接下來(lái)的課題就是“減少內(nèi)部天車等待時(shí)間”的改善課題。根據(jù)課題計(jì)劃班組正按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)課題實(shí)施完善。

另外班組小改善活動(dòng)開展經(jīng)常,班組通過(guò)協(xié)調(diào)夜班天車重點(diǎn)保障鉆清改制3次,共節(jié)約了65分鐘,白班50T天車?yán)脫Q型間隙時(shí)間為沖壓上下料6次,共節(jié)約了36分鐘,從而使本月的內(nèi)部停工實(shí)際達(dá)成2.62分鐘/每百臺(tái),比上個(gè)月下降了55%.

(2)、團(tuán)隊(duì)密切協(xié)作圓滿完成生產(chǎn)任務(wù)

201*年7月份以來(lái),公司迎來(lái)了AO8廠房搬遷任務(wù),任務(wù)包括新設(shè)備安裝、物資的搬運(yùn)、人員技能培訓(xùn)、場(chǎng)地規(guī)劃等,同時(shí)老廠任然按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù),給本已繁重的物流工作增加了難度。為了順利的完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),天車班精心組織小團(tuán)隊(duì)人員,合理分配工作。充分利用黨員、骨干的先鋒帶頭作用,在班組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下加班連點(diǎn)保生產(chǎn)。同時(shí)利用科學(xué)的管理手法,創(chuàng)新的開展了對(duì)架鉚的儲(chǔ)備發(fā)交、人員交叉作業(yè)等一系列舉措。為協(xié)助搬遷5T天車我們精心設(shè)計(jì)倒庫(kù)方案,提前與保管員整合大梁庫(kù)區(qū)縱梁,利用周末時(shí)間將架鉚庫(kù)區(qū)縱梁、貨架依次倒走,為搬遷工作的順利進(jìn)行貢獻(xiàn)了自己的力量.;我們利用休息時(shí)間偕同裝備部、技術(shù)部在部會(huì)議室以及新廠房利用幻燈講解和現(xiàn)場(chǎng)操作相結(jié)合的方式對(duì)本班所有人員進(jìn)行了新天車的理論知識(shí)以及實(shí)際操作培訓(xùn),為大家盡快在新陣地掌握使用新設(shè)備從而為更好的保障生產(chǎn)、服務(wù)生產(chǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)。我們?cè)诮?jīng)過(guò)一系列嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男略O(shè)備教學(xué)后,在設(shè)備制造廠家?guī)煾档呐阃挛覀冮_始在進(jìn)行設(shè)備試操作,操作中碰還沒弄清楚的問題,我們及時(shí)虛心向廠家?guī)煾嫡?qǐng)教,為了今后工作中保障生產(chǎn)順暢,不把操作的具體步驟弄懂,不把操作中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)弄清,絕不下車。

(3)、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)

質(zhì)量月密切配合F91A車型質(zhì)量把關(guān),為了配合F91A的PT調(diào)試,生產(chǎn)過(guò)程中我們積極配合技術(shù)、成產(chǎn)、檢查、倉(cāng)儲(chǔ)等部門的物流要求,做到第一時(shí)間確保所需縱梁的吊運(yùn)工作。同時(shí),班組建立了F91A專門的存放區(qū)保證了縱梁庫(kù)存和吊運(yùn)過(guò)程中的質(zhì)量。利用分層隔離把F91A用專架放置盡量減少縱梁造成積壓變形,,縱梁變形不良率連續(xù)三個(gè)月達(dá)到零的突破.順利完成質(zhì)量月生產(chǎn)任務(wù)。

起重工吊運(yùn)縱梁入庫(kù)時(shí),嚴(yán)格按照班組的要求擺放方剛墊木,縱梁存放時(shí)方剛墊木的壓點(diǎn)必須在同一垂直線上,不得大于15公分,壓點(diǎn)準(zhǔn)了,變形的可能性也小了,此活動(dòng)進(jìn)展順利,也保證了縱梁儲(chǔ)存、吊運(yùn)不良沒有超標(biāo)。

(4)、搞好班組安全防盾

天車起重工作是一項(xiàng)特殊工種,這項(xiàng)工作的危險(xiǎn)性極高,為了保證員工的作業(yè)安全,提高員工的安全意識(shí)減少不必要的傷害。班組不但在全年開展了每月一次定期的安全教育培訓(xùn),還通過(guò)工作前喊口號(hào),作業(yè)前加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢等手段加強(qiáng)員工的安全意識(shí)。另外對(duì)班組虛驚事件班組積極開展事故隱患分析會(huì),來(lái)提高員工自我保護(hù)意識(shí)。

班組還重點(diǎn)要求天車工在點(diǎn)檢設(shè)備時(shí)必須帶上點(diǎn)檢工具,做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)解決問題,解決不了的及時(shí)通知班組及維修人員進(jìn)行有效解決。班組每月還利用工作間隙由班長(zhǎng)親自帶隊(duì)對(duì)設(shè)備重點(diǎn)部位如:鋼絲繩壓板、制動(dòng)器、及限位器進(jìn)行再緊固,通過(guò)一系列的安全保障手段,使我們的設(shè)備達(dá)到安全狀態(tài)。

設(shè)備的安全狀態(tài)保證了,人的安全行為也不能忽視,我們起重工起重作業(yè)時(shí)經(jīng)常存在著多人指揮以及庫(kù)區(qū)縱梁擺放超高的問題,并被安紀(jì)部門通過(guò)SES檢查指摘1次,針對(duì)這些問題我們分析發(fā)現(xiàn)隨著產(chǎn)量的加大,庫(kù)區(qū)的存放量也隨著加大,可庫(kù)區(qū)的大小卻改變不了,這樣就造成了庫(kù)區(qū)縱梁存放超高,視覺上影響兩邊起重工交流,造成多人指揮,發(fā)現(xiàn)要因后班長(zhǎng)及時(shí)組織大家在作業(yè)部會(huì)議室進(jìn)行、SES、KYT、OPL學(xué)習(xí),要求以后,不得多人指揮,每臺(tái)天車上兩個(gè)起重崗必須分出主、副操作,除了停止指揮,天車工必須聽從主操作指揮,這樣有利的避免由于多人指揮而發(fā)生的安全事故。

月初有李小威組織外協(xié)安裝設(shè)備負(fù)責(zé)人、架沖班以及天車班的負(fù)責(zé)人開了一個(gè)協(xié)調(diào)使用50T天車的座談會(huì),定于每天下午1.30分準(zhǔn)時(shí)定人定點(diǎn)參加會(huì)議,要求沖壓班和天車班負(fù)責(zé)人將次日的工作進(jìn)行細(xì)化,在不影響正常的工作下盡量多調(diào)整時(shí)間讓外協(xié)安裝設(shè)備人員使用天車,在安裝設(shè)備人員使用天車時(shí)我們要進(jìn)行作業(yè)監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)溝通,保證安全文明生產(chǎn),到目前設(shè)備安裝和生產(chǎn)同步進(jìn)行安全順利。預(yù)計(jì)安裝設(shè)備還需要一個(gè)月的時(shí)間,我們盡力密切合作,早日進(jìn)入正常生產(chǎn)。

全年班組在安全上被公司指摘1次,車間檢查指摘4次,班組自查隱患9次,班組全年安全改善為13項(xiàng),改善率達(dá)到100。

(5)、班組5S持續(xù)化開展改善活動(dòng)

新廠新氣象新標(biāo)準(zhǔn),班組圍繞車間5S管理標(biāo)準(zhǔn),新修訂班組5S執(zhí)行基準(zhǔn)6處、增加修訂班組巡查路線及清掃路線8處、修訂完善班組管理目視板8項(xiàng)、班組現(xiàn)場(chǎng)定置改善25項(xiàng),開展5S改善活動(dòng)全年共13項(xiàng),全年5S上級(jí)及車間指摘共7處,班組自查5S共18處,全年共整改25處,整改率為100%

二、存在問題

(1)、作業(yè)碰撞仍然占內(nèi)部停工的比率最高,高達(dá)46%主要原因是:搬遷、生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行所致.

(2)、現(xiàn)場(chǎng)5S保持不夠好。主要原因是:由于設(shè)備按階段性安裝,現(xiàn)場(chǎng)工位器具都未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定置擺放。

(3)、班組安全隱患挖掘力度不夠。主要原因是:班組未按計(jì)劃對(duì)員工開展現(xiàn)場(chǎng)安全隱患挖掘能力的訓(xùn)練。

(4)、TPM保全未及時(shí)到位。主要原因是:公司和廠家正按時(shí)間節(jié)點(diǎn)將設(shè)備進(jìn)行交接中,TPM保全相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)下發(fā)到班組。

三、201*年總體工作思路

11年我們雖然有一些進(jìn)步,也取得了一些成績(jī),但我們工作中還存在著這樣和那樣不足。我想通過(guò)我們的積極態(tài)度去分析、總結(jié)、改正它,天車班也會(huì)以最飽滿的熱情投入到工作中去,爭(zhēng)取取得更大的成績(jī)。

友情提示:本文中關(guān)于《201*年天車總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,201*年天車總結(jié):該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。


201*年天車總結(jié)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請(qǐng)保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址:http://m.hmlawpc.com/gongwen/531276.html