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201*年度連鑄車間總結(jié)

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201*年度連鑄車間總結(jié)

201*年連鑄車間總結(jié)

201*年連鑄車間在公司黨政的正確指導(dǎo)下,堅決貫徹落實(shí)降本增效措施,以安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行為中心,積極采取措施改善指標(biāo)降低消耗、全面完成公司各項生產(chǎn)任務(wù)。

一、生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

項目爐數(shù)生產(chǎn)量平均日歷日產(chǎn)綜合合格率鋼鐵料消耗收得率全流率溢漏率作業(yè)率中包壽命單位爐TT%kg/t%%%%包201*年2150926804057343.5799.876.8798.5898.690.0382.6522.64201*2086626162777148.29899.966.8698.5499.70.02878.1120.47對比-643-64127.7-195.2720.09-0.01-0.041.01-0.002-4.54-2.17201*年由于市場原因公司采取減產(chǎn)增效措施,產(chǎn)量、作業(yè)率指標(biāo)受到影響,由于使用低壽命中間包,包壽有所降低,但消耗指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)比去年仍有提高,鋼水收得率保持了較高水平,漏鋼事故減少,保證了煉鋼系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定。

二、加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理工作實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無事故

201*年車間落實(shí)打非治違專項整治活動,結(jié)合車間自身實(shí)際情況,集中精力抓安全,加大安全宣講力度,落實(shí)省安全生產(chǎn)八項制度,從細(xì)處著手深入隱患排查,克服違規(guī)操作,習(xí)慣性違章和麻痹思想。組織職工定期學(xué)背會安全規(guī)程,做好安全防護(hù)工作,做到不傷害自己、不傷害他人和不被他人傷害,把安全預(yù)防工作落到實(shí)處,形成制度化,做到人人監(jiān)督,各負(fù)其責(zé),把安全工作貫穿到每個角落,針對不同時期的特點(diǎn)分別開展了煤氣、勞保、火災(zāi)、吊具專項檢查,全年

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車間圓滿完成安全生產(chǎn)零事故的目標(biāo)。

三、以減少事故為中心提高生產(chǎn)穩(wěn)定水平

作為生安的重要環(huán)節(jié)連鑄重點(diǎn)抓穩(wěn)定生產(chǎn),降低連鑄機(jī)缺流事故。針對連鑄生產(chǎn)的環(huán)節(jié)多、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的特點(diǎn),車間眼睛向內(nèi)找原因,克服粗放型的的管理模式,轉(zhuǎn)變管理思路,圍繞降低事故將操作細(xì)節(jié)管理作為工作重點(diǎn)。一是導(dǎo)向明確開展全員發(fā)動,在各澆鋼組以流為單位開展降低事故競賽,按噸鋼事故率進(jìn)行排名,重獎無事故澆鋼工。二是以作業(yè)指導(dǎo)書為指針,進(jìn)一步嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn),減少操作自由度,使生產(chǎn)進(jìn)一步規(guī)范實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可控。三是對重點(diǎn)崗位連鑄澆注工進(jìn)行工藝培訓(xùn),從理論上得以提升水平,深刻理解每項操作對生產(chǎn)順行及質(zhì)量保證的作用,提高職工整體素質(zhì)。貫徹連鑄以穩(wěn)定中間包液面、中間包溫度、拉速為重點(diǎn)的管理思路。四是要求機(jī)長延伸工作觸角,向上了解轉(zhuǎn)爐出鋼過程,向下關(guān)注軋鋼反饋的信息,做好生產(chǎn)節(jié)奏控制、實(shí)現(xiàn)操作的不斷完善。

緊緊圍繞澆鋼主線對中間包和結(jié)晶器強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,為生產(chǎn)順行創(chuàng)造條件。對耐火材料進(jìn)行定置管理,對保護(hù)渣采用分鋼種標(biāo)識,對入廠沖擊杯分廠家分批次存放,將入廠時間建檔成冊,使用過程跟蹤管理。建立中間包永久層修補(bǔ)、烘烤、永久層烘烤、拆包殘余厚度檔案。對每個中間包耐材殘余厚度進(jìn)行跟蹤動態(tài)了解耐材質(zhì)量變化趨勢,有預(yù)防性地開展工作,殘包剩余厚度由原來的50mm提高到100mm,為進(jìn)一步提高中間包壽命提供了保證。制定中間包烘烤制度,規(guī)定了大小火烘烤時間,降低煤氣消耗。結(jié)晶器管,帶周轉(zhuǎn)卡上平臺,澆鋼工根據(jù)鋼種需要選擇使用。每天對下線銅管進(jìn)行測量反饋使用信息,監(jiān)控質(zhì)量波動。

201*年共生產(chǎn)合格坯2616277噸,每月連鑄操作責(zé)任缺流事故5.9次,比201*年的同期6.5次降低9.23%。漏鋼事故控制在月4次以下。全年全流率提高到99.7%,四個月達(dá)到100%,為減少事故奠定了基礎(chǔ),沒有因連鑄事故造成對全公司的生產(chǎn)影響。

四、嚴(yán)細(xì)操作進(jìn)一步改善鑄坯質(zhì)量

今年以來連鑄車間總結(jié)去年質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因,不斷改進(jìn)操作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)采取去除夾雜物的措施。

1.通過氬封大包長水口,中間包至結(jié)晶器的長水口保護(hù)渣澆注,實(shí)現(xiàn)全程無氧化澆注,減少了鋼水的二次污染,提高鋼坯潔凈度。今年以來連鑄堅決貫徹高液面澆注,提升正常澆鋼中間包液面由400mm提高到500mm,使鋼水在中間包內(nèi)平均停留時間由7.7分鐘提高到9.6分鐘,在溫度得到穩(wěn)定的同時改善夾雜物

2

去除能力。品種鋼堅持開澆七個流,待節(jié)奏滿足時全流操作。

2.加強(qiáng)操作管理,改善鑄坯表面質(zhì)量

唐銀帶鋼生產(chǎn)線由于采用強(qiáng)展工藝,而且用戶冷軋酸洗,對鑄坯質(zhì)量要求高,今年實(shí)現(xiàn)了保護(hù)渣系列化,不同鋼種使用專用保護(hù)渣,減少了操作上波動的影響。操作上堅決貫徹“勤加、少加、均勻加、黑面操作”的方針,穩(wěn)定結(jié)晶器液面,防止卷渣,鑄坯表面質(zhì)量得到提高,保證了深加工性能,得到市場的認(rèn)可。

3.強(qiáng)化結(jié)晶器及二冷水的的控制,提高鑄坯內(nèi)在質(zhì)量

今年以來緊緊圍繞澆鋼主線對結(jié)晶器進(jìn)行精細(xì)化管理,為生產(chǎn)順行創(chuàng)造條件。結(jié)晶器管理采用分類存放,個個建檔,完善維修更換銅管記錄,帶周轉(zhuǎn)卡上平臺,澆鋼工根據(jù)鋼種需要選擇使用。每天對下線銅管進(jìn)行測量反饋使用信息,及時采取措施。

以5月份二號機(jī)大修為契機(jī),對鑄機(jī)進(jìn)行徹底維護(hù)。首先,解決了引錠對弧問題,提高對弧精度以完全達(dá)到引錠桿自由進(jìn)出結(jié)晶器;其次充分利用大修對二冷室、三冷室雜物、廢鋼進(jìn)行徹底清理,以保證二冷托輥?zhàn)杂尚D(zhuǎn)及三冷室水路暢通。另外由于二冷及三冷水條變形堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致鑄坯冷卻不均,制約鑄坯質(zhì)量的進(jìn)一步提升,車間集中力量對水調(diào)及集水環(huán)進(jìn)行更換,同時在而令水入口處增加過濾裝置,確保鑄坯冷卻強(qiáng)度均勻,以減少鑄坯質(zhì)量缺陷。

4.對品種鋼實(shí)行綜合判定,結(jié)合冶煉工序的信息將判定結(jié)果傳到下道工序,在連鑄坯出廠前針對不同用戶使用。制定了品種鋼等級判定標(biāo)準(zhǔn),綜合冶煉、精煉、節(jié)奏、更換水口操作等環(huán)節(jié),最終注明優(yōu)良中差隨卡片交到下道工序,軋鋼根據(jù)綜合判定結(jié)果進(jìn)行軋制滿足不同用戶需要。

5.摸索出不同鋼種不同溫度下的合理拉速,以作業(yè)指導(dǎo)書形式規(guī)范操作,制定了合理的二冷配水制度,對不同鋼種實(shí)現(xiàn)了模式化。

通過質(zhì)量措施的落實(shí)201*年連鑄坯綜合合格率達(dá)到99.96%,以均勻的成分控制,優(yōu)質(zhì)的深加工性能擴(kuò)大市場,銷量實(shí)現(xiàn)了快速提升。通過抓落實(shí)唐銀生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種鋼251812噸,帶鋼邊裂率降到0.13%以下,10月份以后達(dá)到0.04%,為今年唐銀效益提升作出了突出貢獻(xiàn)。五、內(nèi)部挖潛降成本

今年以來車間樹立“成本第一”思想不動搖,積極降本增效。車間上下轉(zhuǎn)變觀念,主動工作,以精細(xì)化的管理水平,促進(jìn)車間成本降低。

1.頭尾坯控制,頭坯控制在1.5米以內(nèi),尾坯通過分流停澆,是不合定尺尾坯長度數(shù)量減少,提高鑄坯收得率。

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2.加強(qiáng)高溫鋼的調(diào)溫,降低中間包溫實(shí)現(xiàn)低溫快注。組織好廢鋼坯、廢鋼筋準(zhǔn)備,完善加入制度,澆注周期由平均38分鐘,降低到平均37分鐘。

3.車間制定詳細(xì)的用料支領(lǐng)方案,易損件更換詳細(xì)記錄,做到每一個備件都要有記錄,有出處,有效的控制了消耗用量。對以前積壓的庫存,集中處理,集中使用,有效的盤活了資金。

4.杜絕托圈、托架一次性使用,車間每班安排專人,處理托圈、托架上的冷鋼,只要托圈、托架不燒穿就必須重復(fù)使用,有效的降低了車間成本。

5.車間為進(jìn)一步降低成本,與廠家結(jié)合對火切機(jī)切割系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加自動點(diǎn)火裝置,取消常明火,僅此一項使車間成本噸鋼輔料消耗0.5元/噸。

六、積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政

1.嚴(yán)格實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針,統(tǒng)籌安排黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作,一是根據(jù)黨委要求組織明確班子成員的具體責(zé)任及任務(wù)要求,體現(xiàn)了“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。二是親自主持召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題會議,安排車間黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,對廣大職工進(jìn)行教育。三是傾聽職工呼聲,職工意見能夠及時找有關(guān)部門解決,車間操作室配備了空調(diào),連鑄二操室進(jìn)行了徹底改造,改善了職工工作環(huán)境。

2.嚴(yán)格遵守廉政各項規(guī)定,堅持民主集中制,嚴(yán)格執(zhí)行重大決策、重大項目安排必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定的規(guī)定。

3.堅持以制度管理,獎懲公開,確保了獎金發(fā)放的透明度。七、201*年工作重點(diǎn)

為搞好201*年工作重點(diǎn)從以下幾方面做工作:

1.扎實(shí)抓好201*年的安全管理工作,落實(shí)好各項應(yīng)急預(yù)案,貫徹省安全會議精神,重點(diǎn)解決基礎(chǔ)管理上的薄弱環(huán)節(jié),確保安全生產(chǎn)無事故。

2.嚴(yán)格抓好品種鋼質(zhì)量工作,對硬線、焊條鋼、中高碳帶鋼等均堅持大包、中包的保護(hù)澆注,特別抓密封效果,減少二次氧化,另外協(xié)調(diào)好鋼水節(jié)奏,貫徹高液面操作,堅持值班制度,穩(wěn)定提高品種鋼質(zhì)量,減少質(zhì)量異議。同時積極配合開發(fā)新品種。

3、繼續(xù)抓事故率的降低,全員發(fā)動,將提高工作質(zhì)量的意識貫徹到各崗位,實(shí)現(xiàn)全月無非計劃拉下。

3.加強(qiáng)勞動紀(jì)律檢查完善打卡制度,從思想上進(jìn)一步強(qiáng)化勞動紀(jì)律意識。4.針對當(dāng)前的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢貫徹公司節(jié)能降耗制度,在生產(chǎn)上積極加調(diào)溫

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坯,普通鋼種最大限度降低大塊厚度,鑄坯定尺切割(包括尾坯分流停澆)提高鋼水收得率,在節(jié)能方面杜絕長明燈、電氣設(shè)備空載運(yùn)轉(zhuǎn)等浪費(fèi)行為,為公司進(jìn)一步降耗增效做貢獻(xiàn)。

5.加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,搞好現(xiàn)場整治,提高現(xiàn)場管理水平。

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連鑄車間201*-1-4

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201*年連鑄車間工作總結(jié)

今年以來,在公司和廠領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,在相關(guān)車間、科室的大力支持下,我連鑄車間充分依靠全體員工,緊緊圍繞今年我司工作部署和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),以提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展為核心,同心協(xié)力,真抓實(shí)干,奮發(fā)圖強(qiáng),在各項工作中都取得了較好的成績。截止201*年9月31日止,車間共生產(chǎn)鑄坯1237539.04噸,比去年同期增加326284.87噸(今年3#高爐提供的鐵水較多);鑄坯合格率99.94%,比公司要求的99.5%高0.44%;平均月產(chǎn)量137504.34噸,比去年每月增加36253.87噸;最高日產(chǎn)量5581.2噸(7月22日118爐),最高月產(chǎn)量150914.9噸(8月份),最高班產(chǎn)量964.1噸(6月15日3#連鑄機(jī)丙班20爐);鑄機(jī)臺時產(chǎn)量91.37噸/小時,比去年同期增加3.55噸/小時;鑄機(jī)作業(yè)率69.74%,比去年同期降低0.31%(因鐵水不足,3臺連鑄機(jī)一般只生產(chǎn)兩臺機(jī),總有一臺機(jī)閑置);中間包平均包齡52.3爐/包,最高包齡66爐(30小時);最高連澆爐數(shù)179爐/組;結(jié)晶器銅管平均通鋼量5340.5噸/支,比去年增加782.9噸/支;月平均漏鋼次數(shù)為0.59次/萬噸鋼,比去年同期減少0.75次/萬噸鋼;全流率92.04%,比去年同期提高1.23%;鋼水收得率98.5%。

回顧全年,我們始終圍繞連鑄機(jī)順產(chǎn)、提高鋼水收得率和降本增效扎扎實(shí)實(shí)地抓好了以下幾方面工作:

1、提高鋼水收得率

201*年鋼水收得率僅為98.41%,最低的是去年9月只有97.44%。為此車間從今年6月份開始從各個環(huán)節(jié)嚴(yán)抓細(xì)管,并出臺對應(yīng)的管理措施:

(1)定期校核行車和軋鋼爐頭電子稱,確保其精度。(2)減少非計劃停澆事故。(3)減少漏鋼、頂坯、重接等次數(shù)。

(4)確保設(shè)備運(yùn)行正常,減少因設(shè)備和人為操作原因造成的非定尺坯和彎坯數(shù)量。

(5)提高大包工在澆注末期分清鋼水和紅渣的能力,把鋼水澆完。

(6)控制好切頭和尾坯的尺寸,并減少廢品。

(7)制訂對標(biāo)挖潛獎勵措施,獎好罰差,提高職工積極性。實(shí)施后效果:截止9月底,月平均收得率為98.5%,其中6月、7月、8月、9月收得率分別為98.61%、98.8%、98.75%、98.85%,連續(xù)4個月都大于98.6%以上。

2、提高拉速

(1)6月15日起,我車間在3#機(jī)開始做提高拉速試驗,單流最大拉速3.0m/min,正常最大總拉速可維持在10.8m/min。

(2)6月25日起,我車間在1#機(jī)開始做提高拉速試驗,單流最大拉速2.5m/min。

(3)中包加高:(增高20cm)。3#機(jī)去年已全部加高,9月13日2#機(jī)試驗加高的中包(累計已加高5個包),均成功。

加高的好處是:①隨著鋼液面高度增加,鋼水中的夾雜物有更多的時間上浮,鋼水更干凈;②能儲存更多的鋼水;③可以提高拉速,在同樣的時間內(nèi)產(chǎn)量更高,節(jié)約耐材,降低噸鋼成本!

3、降低萬噸鋼漏鋼次數(shù)。

攻關(guān)前狀況:去年同期車間萬噸鋼漏鋼次數(shù)為1.34次,漏鋼次數(shù)與三鋼相比仍有差距,為此車間制訂了攻關(guān)目標(biāo):力爭全年萬噸鋼漏鋼次數(shù)≤1次。為了攻關(guān)該項目,車間和其它科室共8人用了9個

月時間做了大量工作:

(1)制訂合理的溫度制度,鋼水正點(diǎn)率控制在3~8分鐘,并確保合適的中包鋼水溫度:1515~1535℃(HRB系列);1530~1545℃(HPB235);杜絕高溫鋼上臺。

(2)3臺機(jī)全程跟蹤設(shè)備安裝精度,引錠桿對弧精確到0.5mm以下;流間距和外弧基準(zhǔn)線偏差小于1mm以下。

(3)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程,各崗位實(shí)行規(guī)范化操作。(4)跟蹤記錄保護(hù)渣使用效果,根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際情況選用性能良好的保護(hù)渣,保證足夠的液渣層厚度和合適的融化溫度,減少因保護(hù)渣潤滑不良造成的漏鋼事故。

攻關(guān)后狀況:截止到今年9月份共有8個月萬噸鋼漏鋼次數(shù)少于1次,最少的為0.27次(1月份)。每萬噸鋼1#機(jī)漏鋼次數(shù)為0.43次,2#機(jī)為1次,3#機(jī)為0.34次,車間平均為0.59次,比去年同期減少0.75次。由于漏鋼次數(shù)的明顯減少,連鑄全流率達(dá)到92.04%,設(shè)備損耗減少,鋼坯質(zhì)量上了一個臺階,同時可以加快生產(chǎn)節(jié)奏。4、減少廢品,提高鋼坯合格率。

實(shí)施前:去年分別對1#機(jī)和2#機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造,把原來的6米弧改為7米弧、鑄坯斷面由150mm×150mm改為160mm×160mm,對于新的斷面和新的鑄機(jī)弧度本車間都是沒有接觸過的,屬于新課題,為此不得不重新為其制訂新的技術(shù)操作規(guī)程和合理的連鑄工藝制度(溫度制度、拉速制度、配水制度),在摸索過程中斷斷續(xù)續(xù)有零星廢品出現(xiàn),尤其是9月中、下旬2#機(jī)在生產(chǎn)HPB235鋼種時出現(xiàn)批量廢品,廢品達(dá)到109.19噸。

針對這種情況我們今年主要采取了以下措施:

(1)調(diào)整二冷室各段噴嘴型號;調(diào)整二冷水比水量和各段比例,1#機(jī)、3#機(jī)零段增加一排角噴,效果比較好;2#機(jī)正試用新噴嘴(噴淋

角度由65°增大到70°),目前仍在跟蹤當(dāng)中。

(2)鋼液面高度增加到400mm以上,鋼水中的夾雜物有更多的時間上浮,鋼水更干凈。

(3)穩(wěn)定中間包鋼水過熱度。

(4)利用購買的測振儀測量各流振動臺數(shù)據(jù),有異常的及時處理和調(diào)整(主要是更換偏心輪);振幅統(tǒng)一為±5mm,2#機(jī)振動頻率為80V,1#機(jī)、3#機(jī)均為75V。

(5)加大對二冷室的管理力度。每次停澆后及時檢查二冷設(shè)備并試水,杜絕掉噴嘴現(xiàn)象和確保噴淋管對中良好。對相關(guān)人員獎勤罰懶。跟蹤各個結(jié)晶器(包含銅管)的使用情況。

(6)澆鋼過程實(shí)行全程保護(hù)澆注,并延長大包長水口工作時間,減少鋼水二次氧化。

(7)技術(shù)員對每一組HPB235鋼各流取小塊樣觀察鑄坯內(nèi)部質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,并定期取樣做低倍和金相實(shí)驗。

(8)更換浸入式水口實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作;P4崗位對鋼坯實(shí)行巡檢制度,有異常的鑄坯則挑出、割除。

實(shí)施后效果:今年1~9月份連鑄廢品總量為592.1噸,比去年減少150噸。2#機(jī)在生產(chǎn)HPB235鋼種時出現(xiàn)大批量廢品的情況已經(jīng)很少,基本能滿足軋鋼生產(chǎn)的要求。截止到今年9月底,鑄坯合格率為99.94%,比公司要求的99.5%高出0.44%,其中3、5、6、7、8、9月合格率均大于99.5%,9月份更是達(dá)到了99.98%。

5、提高鋼包自開率。

去年10月中旬率先在2#機(jī)安裝和試用馬鞍山博威公司的鋼包液壓機(jī)構(gòu),并取得成功。今年2月底推廣應(yīng)用到1#機(jī)和3#機(jī),自開率達(dá)到96.97%,比去年同期提高3.58%。

6、新品種試生產(chǎn)

(1)2月20日起,2#機(jī)進(jìn)行新鋼種HPB300試生產(chǎn),共計生產(chǎn)3053.7噸,全部符合公司標(biāo)準(zhǔn)。

(2)3月30日,進(jìn)行新鋼種HRB500E試生產(chǎn)10爐,共計生產(chǎn)449.2噸,全部符合公司標(biāo)準(zhǔn)

7、增加結(jié)晶器銅管的通鋼量。

今年車間繼續(xù)使用首鋼長白和齊齊哈爾廠家的結(jié)晶器銅管。在使用過程中跟蹤銅管的磨損、刮傷情況,上、下線時測量錐度、水縫。我們還依據(jù)工藝數(shù)據(jù)科學(xué)制訂了《各廠家銅管下線爐數(shù)規(guī)定》,使得銅管的平均通鋼量為5340.5噸/支,比去年增加782.9噸/支,節(jié)約銅管36支,節(jié)省25.2萬元。

8、員工培訓(xùn)工作。

我車間一貫重視對員工的培訓(xùn)工作。今年投入使用鋼包液壓新設(shè)備,為此我車間邀請廠家技術(shù)員和設(shè)備科、技術(shù)科等對車間109名工人進(jìn)行理論培訓(xùn)和現(xiàn)場實(shí)際操作,并指定師傅帶徒弟,通過傳、幫、帶的方式讓新工人盡早熟悉本崗位的操作。

9、強(qiáng)化安全管理,把安全工作落到實(shí)處。

安全工作重于泰山,安全工作一向是我車間工作的重中之重。今年向各班組提供了看火鏡500副、平光眼鏡40副、手電筒60把和防護(hù)透明面罩若干,維護(hù)好中間包烘烤器旁邊和操作室共14個煤氣報警器。這些物品、設(shè)備的投入使用不僅提高了員工的個人防護(hù)能力,也為減少安全事故起到了積極的作用。與此同時,我車間完善了《各崗位安全操作規(guī)程》,出臺了《安全生產(chǎn)考核規(guī)定》、《勞保用品穿戴標(biāo)準(zhǔn)》和《各種突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》,并且成立安全聯(lián)合檢查小組,每個月不定期進(jìn)行不少于3次的安全檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患馬上整改。由于我們制度到位,責(zé)任落實(shí)到位,檢查工作到位,從而保證了我車間的各項工作都能安全的開展。截止到今年9月底我車間未發(fā)生過重

大安全事故和人身輕傷事故。今年還對新進(jìn)車間人員共9人進(jìn)行了班組級和車間級安全教育。

存在問題與不足:

1、極個別員工勞動紀(jì)律比較松散,綜合素質(zhì)不高。

2、個別員工的質(zhì)量觀念比較淡薄,在關(guān)系到質(zhì)量的一些質(zhì)控點(diǎn)上關(guān)注不夠或做得不夠好。

3、2#機(jī)HPB235鑄坯內(nèi)部缺陷等級還比較高。

4、在連鑄生產(chǎn)事故中,人為的交接班、開澆事故較多。5、員工節(jié)約意識淡薄,水、電以及生產(chǎn)材料浪費(fèi)現(xiàn)象還存在。

明年主要工作計劃:

1、在明年計劃完成鋼坯產(chǎn)量225萬噸鋼,注定生產(chǎn)節(jié)奏相對于今年快,所以明年的工作思路:提高拉速、提高鑄坯質(zhì)量、降本增效。2、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

(1)生產(chǎn)事故≤0.8次/萬噸鋼。(2)鑄坯合格率力爭達(dá)到99.95%。(3)鋼水收得率≥98.6%。3、重點(diǎn)工作及主要措施

(1)安全上做到無重大設(shè)備事故,無重大人身傷害事故,輕傷≤1次。主要措施:

①加強(qiáng)勞保、防護(hù)用品穿戴管理工作,尤其P3、P4防護(hù)用品。②行車安全行駛:交接班試車;連鑄跨行車吊運(yùn)中包、渣罐行駛路線規(guī)范;鋼包上臺指揮、領(lǐng)航工作;出坯跨行車吊坯路線規(guī)范以及注意大車啃軌慢速行駛。

③加強(qiáng)現(xiàn)場文明衛(wèi)生管理工作。

(2)減少人為生產(chǎn)事故,生產(chǎn)事故≤0.8次/萬噸鋼。主要措施:①開澆前各項準(zhǔn)備工作做細(xì)。

②生產(chǎn)中嚴(yán)格按《各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作》和《技術(shù)操作規(guī)程》執(zhí)行。③加強(qiáng)交接班制度的管理工作。

(3)在提高拉速的同時,提高鑄坯質(zhì)量,使鑄坯合格率力爭達(dá)到99.95%,為軋鋼廠提供優(yōu)質(zhì)鋼坯。措施:

①按計劃停澆檢查二冷室托輥、噴嘴、試水、對中;

②做好保護(hù)澆注,嚴(yán)格執(zhí)行更換AL-C浸入式水口標(biāo)準(zhǔn)化操作,并要求在自動液面控制進(jìn)行更換;③異常的鑄坯杜絕流入軋鋼;

④繼續(xù)優(yōu)化2#機(jī)的配水制度,采取措施逐漸把鑄坯內(nèi)部缺陷等級降低(控制在1.5級左右)。車間正在調(diào)整配水以及對噴嘴選型的調(diào)整,與轉(zhuǎn)爐相互配合,爭取在明年時Q235質(zhì)量再上一個臺階。(4)鋼水收得率≥98.6%。措施:

①做好對連鑄鋼水進(jìn)、出電子稱的監(jiān)督工作;②減少事故次數(shù)及堵流現(xiàn)象;

③做好切頭、切尾管理工作。另3#機(jī)明年年終檢修對翻鋼機(jī)的改造,每流切頭、切尾至少可以減少1米。(5)做好設(shè)備維護(hù)工作。

①明年計劃對設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)點(diǎn)檢、維護(hù)工作,責(zé)任落實(shí)到個人;②減少由于操作原因引起的設(shè)備故障以及設(shè)備事故。(6)進(jìn)一步做好職工的培訓(xùn)工作。

①針對現(xiàn)有典型設(shè)備故障與生產(chǎn)、質(zhì)量關(guān)系的培訓(xùn)工作;②連鑄標(biāo)準(zhǔn)化操作的培訓(xùn)。

(7)通過中包加高、改變水口、下滑塊直徑來提高拉速,以適應(yīng)明年的高效化生產(chǎn)。(8)其他工作

①加大對P4班組的考核力度,改變P4班組風(fēng)氣風(fēng)貌;

②做好落地坯管理工作,杜絕廢坯流入軋鋼;

③制訂管理考核條例,做到獎勤罰懶,調(diào)動員工勞動積極性;對機(jī)長、班長實(shí)行績效考核。

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