康平公司1號機(jī)組加入INFIT控制系統(tǒng)以后,使機(jī)組對多煤種變化的適應(yīng)能力增強(qiáng),使機(jī)組控制品質(zhì)和穩(wěn)定性、節(jié)能降耗、深度調(diào)峰能力大為提高,目前最低深調(diào)負(fù)荷可達(dá)到180MW,為公司201*年“減虧增效”年度核心目標(biāo)的完成,提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保證,同時(shí)也意味著康平公司向智能化電廠邁出堅(jiān)實(shí)一步。
我公司兩臺機(jī)組協(xié)調(diào)控制采用以鍋爐跟隨為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方式,在實(shí)際應(yīng)用中,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)存在著主蒸汽壓力不穩(wěn)定、汽溫波動大、脫硝噴氨過量或出口含量超限等問題,尤其在煤種變化的情況下,控制效果更差。因電網(wǎng)對電廠AGC控制要求明顯提高,同時(shí)結(jié)合國家對火電機(jī)組深度調(diào)峰的補(bǔ)貼政策。針對機(jī)組現(xiàn)狀,公司各級人員經(jīng)過大量的走訪、調(diào)研、論證,決定1號機(jī)組加入INFIT優(yōu)化控制系統(tǒng),目前系統(tǒng)的安裝、調(diào)試工作已經(jīng)全部完成,應(yīng)用效果良好。
本次增加的INFIT系統(tǒng)針對我廠目前存在的關(guān)鍵參數(shù)波動大及系統(tǒng)不能很好適應(yīng)煤種變化等實(shí)際問題進(jìn)行了控制優(yōu)化。其根據(jù)鍋爐的非線性模型及預(yù)測控制技術(shù),對鍋爐的“熱能”進(jìn)行預(yù)測,通過有機(jī)融合預(yù)測控制技術(shù)及自適應(yīng)控制技術(shù),能提前預(yù)測給煤量,有效補(bǔ)償鍋爐的慣性,確保機(jī)組具有快速的負(fù)荷響應(yīng)速度和平穩(wěn)的壓力變化。
(1)采用預(yù)測控制技術(shù)作為機(jī)組閉環(huán)控制的核心環(huán)節(jié)。能夠提前預(yù)測被調(diào)量的未來變化趨勢,而后根據(jù)被調(diào)量的未來變化進(jìn)行控制,有效提前調(diào)節(jié)過程,從而大幅提高了機(jī)組AGC控制系統(tǒng)的閉環(huán)穩(wěn)定性和抗干擾能力。
(2)對機(jī)組運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行全工況實(shí)時(shí)校正。能夠?qū)崟r(shí)校正機(jī)組運(yùn)行中的各特性參數(shù),并根據(jù)這些參數(shù)實(shí)時(shí)計(jì)算AGC的前饋和反饋回路中的控制參數(shù)使得整個(gè)系統(tǒng)始終處于在線學(xué)習(xí)狀態(tài),控制技能不斷向最優(yōu)目標(biāo)逼近。
(3)用大滯后控制技術(shù)對再熱氣溫控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。通過大滯后控制策略的有效組合,成功實(shí)現(xiàn)了以煙氣擋板為主、事故噴水調(diào)節(jié)為輔的的再熱氣溫自動控制,有效減少了再熱氣溫的噴水流量,經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。
該項(xiàng)目的實(shí)施改善了機(jī)組原有DCS系統(tǒng)的控制品質(zhì),全面提高機(jī)組AGC考核指標(biāo)和運(yùn)行穩(wěn)定性,同時(shí)自動品質(zhì)的提高,運(yùn)行人員操作頻次降低,最大限度降低了誤操作的可能性,大幅度提高了機(jī)組的安全性和自動化水平。
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