底吹爐系統(tǒng)停產(chǎn)檢修工作總結(jié)
由于底吹爐在4月15日突發(fā)鍋爐爆管漏水情況,總廠立即采取緊急轉(zhuǎn)爐措施,并將情況及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。公司經(jīng)慎重研究,決定進(jìn)入年度停產(chǎn)檢修?倧S緊緊圍繞公司下發(fā)的《關(guān)于總廠底吹爐系統(tǒng)年度停產(chǎn)檢修工作安排》文件精神,組織和發(fā)動(dòng)相關(guān)車間、部門按計(jì)劃、步驟全面展開年度檢修工作,現(xiàn)將此次停產(chǎn)檢修情況總結(jié)如下:
一、 檢修的基本情況:
本次年度停產(chǎn)檢修以底吹爐及余熱鍋爐為主線,共涉及三個(gè)車間66個(gè)檢修及改造項(xiàng)目(底吹爐32個(gè),硫酸車間18個(gè),動(dòng)力車間16個(gè))。其中:改造項(xiàng)目主要有增加鍋爐三煙室155㎡對流管束、鍋爐爆破清灰、底吹爐虹吸道和鉛包改進(jìn)、電收塵增加熱風(fēng)吹掃、底吹爐崗位收塵系統(tǒng)改造等7項(xiàng);大的檢修項(xiàng)目有:更換2#皮帶、底吹爐更換氧槍區(qū)內(nèi)襯耐火磚、電收塵95瓷柱和第三層分布板更換、配料抓斗行車軌道校正和凸輪控制器檢修、鑄渣機(jī)軌道與升降機(jī)構(gòu)更換及首尾不同軸校正、硫酸電除霧清洗檢查和轉(zhuǎn)化器五層觸媒更換、板式換熱器清洗、污酸處理廠房地面防腐、污酸站電纜線改道、空分制氧系統(tǒng)檢修維護(hù)等10項(xiàng)。檢修時(shí)間從4月16日開始,到5月17日實(shí)現(xiàn)底吹爐點(diǎn)火烤爐,5月23日投底鉛,基本完成了此次檢修的任務(wù)。但在投料的過程中出現(xiàn)氧槍堵塞及轉(zhuǎn)爐過程中掛損8根直升煙道彎管,后經(jīng)氮氧管道清理吹掃及更換彎管,于5月28日恢復(fù)正常生產(chǎn),至今整個(gè)系統(tǒng)生產(chǎn)正常,創(chuàng)造了連續(xù)生產(chǎn)35天未轉(zhuǎn)爐的歷史最高紀(jì)錄,平均日產(chǎn)粗鉛近90噸,基本達(dá)到了此次年度檢修的目的。
二、 檢修取得的成績和收獲:
這次年度檢修具有突發(fā)性、時(shí)間長、任務(wù)重、覆蓋面廣、參與人員多等特點(diǎn)?倧S在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指揮下,帶領(lǐng)車間及廣大員工按照既定的目標(biāo)和計(jì)劃,克服諸多困難,發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、連續(xù)作戰(zhàn)的精神,眾志成城、團(tuán)結(jié)協(xié)作,最終完成了此次檢修任務(wù),基本達(dá)到了預(yù)期目的。歸納起來,主要表現(xiàn)在以下及個(gè)方面。
1、公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,檢修管理人員以廠為家,全身心投入。
此次檢修得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持指導(dǎo),為此公司作了周密的部署和詳細(xì)的安排,召開了檢修專題會,并下發(fā)了《關(guān)于總廠底吹爐系統(tǒng)年度停產(chǎn)檢修工作安排》的通知,明確了檢修組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和檢修計(jì)劃安排及進(jìn)度。特別是在檢修攻堅(jiān)掃尾階段,總經(jīng)理親自掛帥,分派了工作組進(jìn)駐總廠現(xiàn)場辦公,指導(dǎo)協(xié)調(diào)解決問題,給予了總廠檢修團(tuán)隊(duì)極大的鼓舞?倧S檢修管理人員日夜奮戰(zhàn)在檢修現(xiàn)場,督促檢修質(zhì)量和進(jìn)度,出現(xiàn)問題集思廣益,一起研究解決,各車間鉗電工在總廠的統(tǒng)一指揮下,相互支援、協(xié)同作戰(zhàn),體現(xiàn)了良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。很多車間領(lǐng)導(dǎo)和管理人員在此期間放棄了正常的休息時(shí)間,吃住在廠里,將全身心都投入到檢修工作中,表現(xiàn)出較強(qiáng)的工作責(zé)任心和主人翁精神,為檢修任務(wù)的完成打下了良好的基礎(chǔ)。
2、部分車間、項(xiàng)目檢修組織得力,按期、保質(zhì)完成檢修任務(wù)。
此次檢修由于涉及三大車間66個(gè)項(xiàng)目,任務(wù)十分艱巨?倧S在公司下發(fā)的停產(chǎn)檢修工作安排通知的基礎(chǔ)上做了更具體的安排和部署。組織動(dòng)員各檢修車間全力以赴,按時(shí)、按期、安全、保質(zhì)完成各項(xiàng)檢修任務(wù),力爭盡早恢復(fù)生產(chǎn)。各車間積極行動(dòng),按照計(jì)劃有條不紊的開展檢修工作。特別是動(dòng)力車間制氧站,在檢修項(xiàng)目的確定、備件的準(zhǔn)備、技術(shù)方案和人員的準(zhǔn)備等方面都提前做了細(xì)致的安排,并且在開車過程中發(fā)現(xiàn)氧壓上不來時(shí),及時(shí)組織技術(shù)力量進(jìn)行分析判斷,找到了吹掃時(shí)存在的“死角”,及時(shí)解決了問題,在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)完成了全部檢修任務(wù),于5月21日17:00正式輸送氧氣,保證了底吹爐的生產(chǎn)需要。硫酸車間根據(jù)自身的實(shí)際情況,緊扣公司及廠部做出的檢修計(jì)劃要求,積極組織員工加班加點(diǎn),順利的完成了18個(gè)檢修項(xiàng)目,在5月19日14:18實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)升溫,于5月21日20:00具備接氣條件,滿足了底吹爐投料的需要。底吹爐的許多子項(xiàng)目如:2#皮帶更換、鑄渣機(jī)檢修、崗位收塵系統(tǒng)改造、抓斗行車檢修等都按期、按計(jì)劃完成。
3、積累了大量的寶貴經(jīng)驗(yàn)。
此次檢修雖然事先有詳細(xì)周密的計(jì)劃,對大量的問題做了前期的預(yù)判和相應(yīng)的對策,但在檢修過程中還是發(fā)現(xiàn)了許多新問題。如制氧系統(tǒng)在解體空壓機(jī)過程中,發(fā)現(xiàn)機(jī)內(nèi)存留一塊鋼板,幾個(gè)軸瓦已經(jīng)磨損十分嚴(yán)重,如不及時(shí)停機(jī)檢修,將有可能導(dǎo)致整個(gè)空壓機(jī)報(bào)廢,其損失及后果將不堪設(shè)想;氧氣站在檢修完成后開車積液過程中,借助外單位技術(shù)力量,大膽的嘗試開閥積液這一新的操作方法,結(jié)果使送氧時(shí)間提前了10個(gè)小時(shí)左右,節(jié)約了電費(fèi);底吹爐在檢修完成后首次投料發(fā)現(xiàn)氧槍堵塞,對管道進(jìn)行了全面的清理吹掃,發(fā)現(xiàn)了止回閥過濾網(wǎng)已經(jīng)破損,失去慮渣的作用,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)主氧管有一處開裂漏氣現(xiàn)象,使得這些問題都及時(shí)得到了解決。
4、各改造、檢修項(xiàng)目經(jīng)投產(chǎn)檢驗(yàn)效果良好,生產(chǎn)穩(wěn)定。
從5月28日正式投產(chǎn)至今,各檢修、改造項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定,效果理想。經(jīng)檢修后的余熱鍋爐壓力、溫度一切正常;增加的爆破清灰收效良好,解決了鍋爐積灰易堵塞的老難題;崗位收塵系統(tǒng)的改造使崗位冒煙現(xiàn)象得到了很大的改善,特別是渣口,幾乎杜絕了冒煙現(xiàn)象;鑄渣機(jī)經(jīng)軌道更換和首尾同軸的調(diào)整,運(yùn)行十分順暢,故障維修率急劇下降;電收塵分布板的更換、一號電場的恢復(fù)使收塵效果大大改善,尾氣的粉塵含量大大降低;空分制氧系統(tǒng)自開車運(yùn)行以來一切正常穩(wěn)定;底吹爐已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行35天未轉(zhuǎn)爐,創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄......總之,經(jīng)過近一個(gè)月的生產(chǎn)檢驗(yàn)證明,此次檢修效果是顯著的,結(jié)果是成功的。
三、檢修存在的問題:
此次檢修最大的問題是未按照公司規(guī)定進(jìn)度計(jì)劃完成,比計(jì)劃時(shí)間延后了10天。導(dǎo)致未按計(jì)劃完成的原因,歸結(jié)起來主要有客觀、主觀兩方面的原因。
(一)、客觀方面原因分析:
1、底吹爐突然暴管事故緊急停爐,進(jìn)入年度停產(chǎn)檢修,使得準(zhǔn)備作有些措手不及,從檢修項(xiàng)目、檢修施工隊(duì)伍組織、檢修方案與技術(shù)、備件材料準(zhǔn)備難以滿足臨時(shí)要求。但時(shí)間安排還是按照年初的計(jì)劃30天。
2、施工隊(duì)伍進(jìn)場不及時(shí)。
(1)鍋爐改造廠家施工進(jìn)場滯后,且施工人員力量不夠。從4月15日停爐通知廠家,到17日還只來了1人,21日,在公司領(lǐng)導(dǎo)與廠家領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系下,廠家才增派3人,現(xiàn)場焊工只有2人,到4月25日再增派了4名安裝工,5月12日管子焊好后,扁鋼沒有焊就只留1個(gè)焊工了,導(dǎo)致后來焊扁鋼無法按計(jì)劃時(shí)間焊完。
(2)電收塵檢修到5月17日才進(jìn)場,還是在總廠領(lǐng)導(dǎo)多次催促廠家,在公司領(lǐng)導(dǎo)出面催促下才到現(xiàn)場。
3、底吹爐爐結(jié)過厚,打爐結(jié)非常困難。因是暴水管而突然停爐的,停爐程序不可能按照正常停爐操作規(guī)程進(jìn)行,使得爐內(nèi)渣沒有放出,爐結(jié)厚達(dá)1.5米左右。
4、5月中上旬連續(xù)幾天下雨,5月11日中午全廠停電4小時(shí),影響主線項(xiàng)目鍋爐改造施工。
5、鍋爐、電收塵檢修項(xiàng)目和任務(wù)增加,材料臨時(shí)申報(bào),采購一時(shí)進(jìn)不來。
(1)鍋爐鋼管備貨少了,聯(lián)系廠家臨時(shí)快運(yùn)發(fā)過來,采購部同時(shí)采購;8根彎管臨時(shí)找加工廠家加工,先到資興,沒有此次規(guī)格的彎管機(jī)器,后多處轉(zhuǎn)輾打聽才找到鐵路鍋爐廠加工好;
(2)電收塵備件到要開爐的前一周才到齊貨;
(3)鑄渣機(jī)變頻電機(jī)和減速機(jī)到20日才到貨,沒有時(shí)間進(jìn)行更換了。
6、 維修人員嚴(yán)重不足,正常維修人員定員9人,實(shí)際加從其它崗位臨時(shí)調(diào)派2人充當(dāng)維修工外,總共還只有7人(機(jī)修共只有5人),停產(chǎn)檢修任務(wù)多,就顯得嚴(yán)重不足。
(二)、主管原因分析:
1、計(jì)劃性不強(qiáng),準(zhǔn)備工作不足。
從201*年11月份就開始準(zhǔn)備201*年元月份年度停產(chǎn)檢修工作計(jì)劃,總經(jīng)理辦公會、公司調(diào)度會決議中,強(qiáng)調(diào)檢修工作要從項(xiàng)目梳理、技術(shù)方案、施工隊(duì)伍、備品備件、材料、組織分工等方面準(zhǔn)備好,但計(jì)劃從201*年1月份,修改到4月底,結(jié)果4月15日爆發(fā)鍋爐暴管施工而停爐。顯得準(zhǔn)備工作不充分。
2、對困難估計(jì)不足,過于樂觀。
(1)打爐結(jié)時(shí)間總廠開始計(jì)劃7~10天,結(jié)果從4月19日開始打到5月10日才結(jié)束,共花了 21天時(shí)間,耽誤了更換內(nèi)襯時(shí)間,也就耽誤烤爐時(shí)間。
(2)鍋爐管的損壞比預(yù)計(jì)的要嚴(yán)重得多,工作量增大,而施工人員不足,材料準(zhǔn)備不足。
(3)電收塵原計(jì)劃只檢修分布板,廠家到停產(chǎn)中期才來檢查,增加了熱風(fēng)吹掃,時(shí)間來得晚,還要臨時(shí)備材料。
3、部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工作不嚴(yán)密,措施不力。
(1)鍋爐檢修人手不夠時(shí),沒有想更多的辦法增加人手。在鍋爐試壓后,過分聽信廠家的意見,鍋爐管之間的扁鋼沒有密焊廠家維修人員就撤離了,以至5月23日復(fù)產(chǎn)時(shí)鍋爐多處漏煙氣。在鍋爐水冷壁彎管被刮擦漏水停爐搶修時(shí),也沒有加派人手補(bǔ)焊。到再次開爐過程氧槍堵而停爐處理時(shí),才安排6名焊工進(jìn)行焊補(bǔ)。
(2)在爆破清灰裝置按裝過程中,關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)責(zé)任人現(xiàn)場監(jiān)督不夠,把關(guān)不嚴(yán),以至從氮?dú)庵鞴芙涌诤冈鼪]有清出來,多次清掃管道才查到該問題,耽誤有效處理時(shí)間。
(3)打爐結(jié)時(shí)間大大超過預(yù)期時(shí)間后,沒有采取有效(激勵(lì))措施,以至打爐結(jié)時(shí)間長達(dá)21天,耽誤了筑爐和烤爐時(shí)間。
(4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任意識和質(zhì)量意識不強(qiáng),抓不到關(guān)鍵點(diǎn)。底吹爐本身打爐爐結(jié)就耽誤了較多的時(shí)間,在砌筑虹吸道的過程中,沒有進(jìn)行全過程質(zhì)量跟蹤把關(guān),開始砌筑時(shí)有人發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)了磚,跟當(dāng)時(shí)現(xiàn)場施工隊(duì)的人說了一聲后,就沒有人去落實(shí),以至到第二天上午基本砌筑完了才發(fā)現(xiàn)仍然在繼續(xù)。后來又只得返工,耽誤了時(shí)間。
(5)沒有嚴(yán)格的檢查驗(yàn)收程序。
相當(dāng)部分項(xiàng)目在完工后沒有進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收,以至失去了正常的檢修管理秩序從而造成不良后果。安裝爆破清灰裝置割焊動(dòng)了氮?dú)夤芎冈鼪]有清理,導(dǎo)致22日開爐時(shí)就堵氧槍。安裝鍋爐水冷壁管尺寸不對,導(dǎo)致處理氧槍堵轉(zhuǎn)爐時(shí),掛壞8根鍋爐鋼管,搶修了4天。
4、檢修組織經(jīng)驗(yàn)不足。
(1)梳理的檢修項(xiàng)目基本上是201*年11月準(zhǔn)備的,就再沒有進(jìn)行系統(tǒng)的梳理,沒有按照正規(guī)的管理流程上報(bào)公司進(jìn)行審批。特別是流程設(shè)備上的改造,公司監(jiān)管力度不夠。以至檢修過程臨時(shí)增加了檢修和改造項(xiàng)目。
(2)氧氣、氮?dú)夤艿腊凑掌渌麖S家經(jīng)驗(yàn),在停產(chǎn)檢修后復(fù)產(chǎn)前是要進(jìn)行管網(wǎng)吹掃的,吹掃只用了2個(gè)小時(shí)),并且沒有對管道進(jìn)行敲打。都沒有注意到氮?dú)、氧氣管的閥門上還有過濾網(wǎng),也就沒有拆開過濾網(wǎng)清理,走了彎路耽誤了時(shí)間。
(3)管道割焊的焊渣是應(yīng)該及時(shí)清理的,避免焊渣堵管道。但在安裝爆破清灰裝置接氣源氮?dú)夤苁┕r(shí)就沒有注意此事。鍋爐水管要求更嚴(yán)格,廠家在對鍋爐彎管搶修時(shí),公司管理人員巡視時(shí)發(fā)現(xiàn),大量的焊渣留在管道內(nèi),問到廠家施工人員還說沒有事,不及時(shí)處理,肯定將堵塞鍋爐排污管。
四、值得今后改進(jìn)和總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)
1.加強(qiáng)設(shè)備管理的組織建設(shè)工作。
要建立公司、廠部、車間三級設(shè)備管理的組織網(wǎng)絡(luò),公司級的設(shè)備管理,目前應(yīng)以技術(shù)工程部為核心,宏觀規(guī)劃布局設(shè)備的基礎(chǔ)管理工作,在設(shè)備的日常點(diǎn)檢、巡檢、維護(hù)保養(yǎng)、計(jì)劃檢修、特種設(shè)備、維修費(fèi)用控制、備品備件等方面的管理等進(jìn)行系統(tǒng)的策劃與提升,要達(dá)到各級設(shè)備管理的責(zé)任明確、系統(tǒng)管理力制度體系健全并運(yùn)行有效、設(shè)備事故與故障率不斷降低、滿足生產(chǎn)需求的目的。
目前這些工作還處于較低級的階段,基礎(chǔ)管理工作平臺比較薄弱,表現(xiàn)的設(shè)備故障率也比較高、臨時(shí)搶修的項(xiàng)目多,檢修的質(zhì)量也不是很理想,設(shè)備技術(shù)管理指標(biāo)體系還沒有建立,這都需要公司設(shè)備歸口管理部門牽頭加強(qiáng)做好組織建設(shè)工作。
2.轉(zhuǎn)變設(shè)備管理觀念。
要逐步改變重?fù)屝掭p預(yù)防檢修和計(jì)劃檢修的思想。設(shè)備檢修要象生產(chǎn)任務(wù)一樣,建立設(shè)備月檢修計(jì)劃,最大可能減少臨時(shí)性搶修,以充分保障生產(chǎn)的穩(wěn)定性,盡可能降低設(shè)備對生產(chǎn)成本的影響。
3.加強(qiáng)系統(tǒng)設(shè)備的年度檢修的的管理。
(1)年度系統(tǒng)停產(chǎn)檢修應(yīng)建立預(yù)算管理模式,對項(xiàng)目計(jì)劃、費(fèi)用控制等都要進(jìn)行規(guī)范管理。
(2)要從設(shè)備檢修項(xiàng)目的計(jì)劃、備品備件和檢修材料的準(zhǔn)備、施工隊(duì)伍和施工方案的準(zhǔn)備、施工過程的進(jìn)度和質(zhì)量監(jiān)督控制、交付生產(chǎn)前的試車驗(yàn)收、檢修資料等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理都要有層次的設(shè)備管理責(zé)任人,并制定設(shè)備管理考核經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,嚴(yán)格按制度進(jìn)行考核。
底吹爐的年度檢修是從201*年10月份就開始做計(jì)劃的,計(jì)劃是想201*年的元月份檢修后過春節(jié),由于公司經(jīng)營策略的調(diào)整,修改到4月底進(jìn)行,但這次檢修盡管是突發(fā)事故提前進(jìn)入檢修,但離4月底也只有半個(gè)月的時(shí)間,但系統(tǒng)檢修的項(xiàng)目不是很清晰、以至臨時(shí)增加的項(xiàng)目比較多,材料準(zhǔn)備不及時(shí),臨時(shí)采購的比較多,工作比較被動(dòng)。象熱風(fēng)改造、鑄渣機(jī)增速改造等項(xiàng)目都沒有按照公司規(guī)定經(jīng)過專業(yè)部門進(jìn)行審核的,就顯得沒有秩序不健康,影響正常檢修進(jìn)度。
4.加強(qiáng)設(shè)備維修與設(shè)備管理基本技能和責(zé)任感的培訓(xùn)。
從檢修時(shí)間的延期的原因分析,出現(xiàn)虹吸道磚砌錯(cuò)、開爐氧槍堵塞、轉(zhuǎn)爐掛壞鍋爐水冷壁管、一級電除霧檢修后不能正常運(yùn)行,這些項(xiàng)目問題體現(xiàn)在有的的責(zé)任沒有到位,有的是我們的技術(shù)與管理水平不夠,因此,要加強(qiáng)設(shè)備培訓(xùn)。建立公司、總廠設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu),建立設(shè)備月工作列會制度,有利于設(shè)備基礎(chǔ)管理的提升和設(shè)備問題的協(xié)調(diào)。
5.加強(qiáng)設(shè)備資料的管理。
目前設(shè)備的資料管理幾乎還是空白,體現(xiàn)設(shè)備采購進(jìn)廠后,說明書等資料沒有人簽收歸口存檔管理;設(shè)備檢修基本沒有記錄,維修運(yùn)行記錄沒有妥善的管理;項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)備資料、大修和改造的驗(yàn)收資料等都沒有較好的歸檔管理;設(shè)備事故基本上沒有分析會制度,資料就更加沒有,不利今后設(shè)備的精細(xì)管理。一旦經(jīng)手的技術(shù)管理人員或維修人員離職,就很容易造成資料遺失。這些工作都需要各責(zé)任單位安排責(zé)任人進(jìn)行歸口、歸檔管理。
201*年的檢修工作已經(jīng)落下帷幕,我們面對的是下半年艱巨的生產(chǎn)任務(wù),我們將以此次檢修為契機(jī),充分總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)、發(fā)揚(yáng)成績、改進(jìn)不足,努力提高工作水平。我們有理由有信心,在公司董事長、總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在陳明輝廠長的直接代領(lǐng)下,總廠全體員工將振奮精神、團(tuán)結(jié)拼搏、以昂揚(yáng)的斗志,奮發(fā)有為的精神狀態(tài),努力實(shí)現(xiàn)全年生產(chǎn)目標(biāo),將總廠各項(xiàng)工作推向新的高度!
綜合回收總廠
201*年7月4日
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